近日,武鋼集團總經理、黨委副書記鄧崎琳指出,中國鋼鐵企業有70余家會員單位,“十一五”期間,這些企業通過自己的努力,使整個節能減排工作取得了顯著的成效。有兩個標志,能源利用率大幅度提高,能耗大幅度降低。有兩個指標,綜合能耗,“十一五”末是660公斤左右,比之前降低了16%—17%。每噸鋼耗“新水”,現在是4噸左右,武鋼在“十一五”耗“新水”每噸是27立方米,“十一五”末變成了4立方米。整個新水循環使用率達到97%。
不過,在減排項目中,不少企業依然要面對技術上的制約及設備成本問題。津西鋼鐵集團環保處處長方福亞日前接受采訪表示:壓力關鍵來自于技術問題。節能減排是利國利民的好事,這一點企業從上到下都有深刻認識。然而,由于技術方面的問題,減排和增收又相互制約,為完成減排任務,我們現在每一噸燒結礦會增加電耗10元左右。
說到新增的氮氧化物指標,方福亞說:“為圓滿完成'十一五'減排任務,我們廠所有的燒結機都上了脫硫設備,但設備運行初期,由于沒有多少成功經驗可以借鑒,企業吃了大虧。雖然我們投入4000多萬元進行設備升級和技術改造,但是由于效果不好遲遲不能通過環保部門的驗收。現在,終于解決了脫硫工藝的技術問題,但新增的氮氧化物指標又把我們難住了。企業現在采用的是濕法脫硫工藝,與干法相比成本較低,技術也相對成熟。如果想在生產中加上脫氮氧化物工藝,還要在這個基礎上重新上一套設備。不僅成本比干法大得多,運行費用同樣會增加很多。”
此外,遷安燕山鋼鐵生產處處長李佩文表示:“用于減排項目的費用也是企業頭疼的問題。不光上設備要錢,運行和維護這些設備也要很大的投入。如果國家能給企業脫硫或者脫氮氧化物提供更多的優惠政策就好了,我們肯定能更加積極地為減排工作做貢獻。”
目前,國內不少企業都已認識到了環保的重要性,通過向大型企業引進技術、借鑒成功經驗來加強自身的節能減排管理。3月1日,邯鋼兩套燒結煙氣脫硫項目正式開工,此次引進于鞍鋼的燒結煙氣脫硫技術產品形成于2009年。通過在鞍鋼、沙鋼和通鋼等燒結機煙氣處理工程上的應用和持續改進,該技術工藝穩定。
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