某電廠3#主變壓器(型號GS-101D,額定容量20MW),在8月13日的油樣色普分析結果中,發現乙炔含量為6.51ppm,超過注意值5.0ppm,引起注意,及時匯報加強監督,為了進一步判斷分析,在8月17日,又取油樣送檢,分析結果仍然是油樣不合格,且乙炔含量增長較快,由6.5 1ppm 增長到7.26 ppm,在8月18日,再次送檢油樣,分析結果仍然是油樣不合格,且乙炔含量增長較快,增長到11.76 ppm,根據三比值計算編碼為102,判斷設備內部存在裸金屬放電故障,及時匯報,立即退出運行安排檢查。
變壓器油色譜異常分析及處理
1 設備修前測量試驗情況
1.1變壓器油氣相色譜分析報告:
采樣時間
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氣體組分(uL/L)
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H2
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CO
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CO2
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CH4
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C2H6
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C2H4
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C3H8
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C2H2
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C3H6
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C1+C2
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8.13
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6.95
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166.32
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2817.95
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5.77
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1.77
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41.31
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0
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6.51
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0
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55.36
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8.17
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13.35
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221.87
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2755.66
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5.66
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2.22
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42.82
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0
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7.26
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0
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57.96
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8.18
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60.6
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225.75
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3416.01
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11.57
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1.82
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54.3
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0
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11.76
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0
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79.45
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8.20
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64.82
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217.14
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3591.95
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14.34
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2.31
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65.67
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0
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14.15
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0
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96.47
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結論
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根據三比值計算編碼為102,判斷設備內部存在裸金屬放電故障,建議立即停運檢修。
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以8月20日的數據為依據,利用三比值法對其故障進行判斷:
(1)C2H2/ C2H4=14.15/65.67=0.27, 比值范圍的編碼為:1;
(2)CH4/ H2=14.34/64.28=0.22, 比值范圍的編碼為:0;
(3)C2H4/C C2H6=65.67/2.31=28.42,比值范圍的編碼為:2;
通過三比值計算編碼為102,初步判斷其故障性質為高能量放電。
1.2在西北電研院專家的指導下,對變壓器進行了修前檢測、試驗。繞組絕緣測試合格;繞組直流泄漏電流測試合格;各繞組介質損耗測試合格;高壓側110kv套管介質損耗測試,B相合格,A、C相不能測出;繞組直流電阻測試,結論不合格,引起注意。
1.3在測試鐵心絕緣時,有尖端放電聲音,引起注意,又不能排除故障。
1.4在做局部放電試驗時,發現高、中側放電量都較大(放電量約在8000-10000PC),懷疑主絕緣或匝絕緣有問題。
變壓器油色譜異常分析及處理
2 吊罩檢查情況。
根據檢測試驗情況決定吊罩檢查,吊罩檢查發現以下問題:
2.1發現箱體底部散落絕緣墊塊和破碎木塊共17塊,斷裂的膠木螺絲一個;
2.2 發現高壓側110KV側A、B、C三相分接開關固定木夾件都破裂,35KV側A、B相分接開關固定木夾件都破裂,B相夾件膠木螺絲斷裂掉至箱體底部;
2.3發現B相線圈上部鋼壓圈與壓頂螺帽之間的絕緣墊塊破損移位脫落,造成鋼壓圈與壓頂螺帽之間放電,有明顯的放電痕跡,致使鋼壓圈形成“短路匝”。
2.4 發現鋼壓圈與鐵心夾件之間的紫銅連接線燒斷。
2.5發現B相高、中壓分接開關檔位實際連接與外部指示不一致,調整一致。
3 故障處理及采取的措施
3.1使用磁鐵石小心仔細地吸附清理鋼壓圈上部的鐵雜質。
3.2聯系變壓器廠制作更換110KV分接開關固定木夾件三個,幫扎35KV側A、B相分接開關固定木夾件兩個。
3.3聯系變壓器廠制作強度加強型的壓頂螺帽絕緣碗12個,更換壓圈開口側絕緣碗6個,在壓圈非開口側增裝絕緣碗6個。
3.4緊固所有螺絲,仔細清理干凈芯體雜質。
3.5整理B相壓圈下絕緣紙板,用壓頂螺栓壓緊。
3.6制作壓頂螺帽一個,原B相一個壓頂螺帽已經被放電電弧焊死,不能取下,暫時保留。
3.7變壓器油處理,使用兩臺濾油機(5噸/小時)濾油,直到試驗分析合格;
3.8使用變壓器油(180kg×2桶)沖洗芯體;
變壓器油色譜異常分析及處理
4 故障原因分析
4.1本次吊芯后,發現該變壓器B相鋼壓環與壓釘之間絕緣碗邊沿被打碎,4根壓釘出現了松動,有一個與壓釘焊接,有一個與鋼壓板焊接,造成鋼壓板兩點接地或者多點接地;同時發現鋼壓環絕緣墊脫落,失去絕緣性能,從而造成了鋼壓板兩點或者多點接地(如下圖所示)。當壓環和壓釘之間的絕緣破壞后,在主磁路上構成短路圈,產生很大的接觸性循環電流,接觸點產生持續性性放電現象。因此,這個過程是逐漸形成的,盡管色譜試驗中氣體的含量在逐漸增多,但氣體均已溶于油中,未能使瓦斯保護動作。可見,變壓器可能遭受外部較大短路電流沖擊時,產生巨大的電動力,把線圈上部鋼壓圈與壓頂螺帽之間的絕緣碗擠碎,隨著運行時的微振動使得絕緣碗和絕緣紙板移位脫落,鋼壓圈與壓頂螺帽之間的絕緣失去后形成放電間隙(檢查有明顯的放電痕跡),最后使開口形的鋼壓環形成一個“短路匝”,產生持續性放電,使的變壓器油中的乙炔含量不斷的增長。
變壓器B相鋼壓環與鋼壓釘故障示意圖 圖 1

儀器:GS-101D系列氣相色譜儀
變壓器B相鋼壓環形成短路環實拍照片 圖 2

4.2變壓器修前在鐵芯絕緣電阻測試時,持續測試有尖端放電聲音,表計指針瞬時回擺,但吊罩后側測試時放電現象消失,表明鐵心與外殼間有接觸,產生放電間隙,檢查是由于變壓器器身位移后,鐵芯夾件與外殼產生輕微接觸。
4.3變壓器吊罩檢查時也發現B相線圈上部鋼壓圈接地紫銅皮燒斷后虛接,也造成了放電間隙。
4.4對于修前110kv側A、C相穿墻套管介質損耗測不出來問題,檢修時對此套管末屏引線進行除銹處理,修后測試均為正常。
4.5局部放電量較大問題,吊罩檢修后中壓側繞組局部放電量仍大,因早期變壓器對局放沒有要求,故工藝控制中沒有針對局放的措施,有可能中壓繞組個別地方處理不當,本身放電量稍大,故中壓側局放量偏大不能直接證明其是繞組絕緣缺陷,且中壓側耐壓試驗通過且耐壓值較高,證明其主絕緣沒有缺陷。
變壓器油色譜異常分析及處理
5 今后要注意的事項及采取的措施
5.1加強電氣設備的絕緣監督,定期作好電氣預防性試驗,主變壓器油分析周期每季度至少一次,當在分析中發現油樣有異常時要及時跟蹤分析,若有異常需要停用檢查的盡快停用,防止事故擴大發展。
5.2盡量應用新型試驗儀器對設備進行定期檢測,如:快速直流電阻測試儀、變壓器油油分析儀,遠紅外線成像儀等先進儀器,保證試驗的準確性,便于分析、監督設備運行狀況,使技術監督,真真實現可控在控。
5.3今后對新安裝的變壓器(除全密封變壓器外),在現場條件允許的情況下,盡可能地做吊芯或吊罩檢查。
5.4在近期內,將對于我廠正在運行的其余兩臺變壓器,安排吊芯檢查。
5.5加強變壓器分接開關的檢修、運行、測量試驗管理,做好測量試驗,作好分接開關運行位置記錄,防止分接開關事故的發生。
5.6加強變壓器鐵芯接地電阻的測量管理,定期做好測量試驗,防止鐵芯兩點接地。
通過本次變壓器油色譜跟蹤分析,可以看出,變壓器停用處理是非常必要的和及時的,充分說明了色譜跟蹤分析的必要性。通過本次分析及處理,積累了分析判斷處理的經驗。在此建議使用單位,在變壓器運行過程中,應加強現場巡檢力度,定期檢修,定期監督,以避免類似異常及故障的發生。
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