中國石化海南煉油化工有限公司(以下簡稱海南煉化)董事長、總經理王玉冰介紹道,節能減排技術不僅可以創造可觀的環保和社會效益,僅綜合能耗降低一項指標就帶來了10億元的經濟效益,因此為了保護海南島的美麗環境,海南煉化在綠色低碳發展上下足了功夫。
一項指標帶來10億元經濟效益
王玉冰表示,一個煉油廠環保工作做的怎樣,要看看地面上有沒有黑乎乎地油漬、有沒有排放的水漬,看看天空中有沒有飄著白霧,看看火炬有沒有明火和排放物,再用鼻子聞一聞廠區有沒有異味。“海南島是一個美麗的地方,為了不給這樣美好的環境帶來一點破壞,我們在綠色低碳上下足了功夫。”
據王玉冰介紹,海南煉化從2007年正式投入商業運行以來,經過裝置運行優化、系統優化及實施多項節能技術改造項目,全廠能耗逐年大幅下降,煉油綜合能耗由設計值84.8千克標油/噸原料油下降至2012年的59.98千克標油/噸原料油,累計節約能耗達29.76萬噸標煤,減少二氧化碳排放74.18萬噸。
“不但創造了可觀的環保和社會效益,也由此帶來了企業盈利能力和競爭力的大幅提升,僅2012年綜合能耗降低一項指標就帶來10億元的經濟效益。”王玉冰這樣說道。
據了解,今年前五個月年1-5月煉油綜合水耗0.35噸/噸,工業水重復利用率98.58%。切實做到了工業廢水零排放,廠區雨水微排放。
“三廢”減排致力“零排放”
目前,海南煉化建成了一套完善的環保處理設施。在廢水處理設施方面,主要有酸性水汽提裝置、污水處理場等。海南煉化六單元車間主任王泉介紹道,污水處理廠推行污水“清污分流、分污而治”的措施,區分各種污水來源,將來水分為含油和含鹽兩個系統處理,分批處理。“處理之后的市政污水替代新鮮水作為循環水系統補水、三劑配制用水、綠化用水和清潔用水等,每年可節約新鮮水約60萬立方米,減少費用100多萬元”,王泉說道。
對此,王玉冰補充道,“現在我們廠出來的工業廢水排放標準比國家和地方標準都要高許多,其實是可以直接飲用的,很多人只是有心理障礙”。
此外,針對海南降雨豐沛的特點,海南煉化利用4.5萬立方米的水體污染防控池收集雨水,經沉淀過濾后,直接用于循環水的補充水。此舉每年可回收利用清潔雨水50萬立方米左右,減少水費80多萬元。
除了污水廢水的處理之外,廢氣處理設施主要有硫磺回收裝置、浮頂儲罐等;固廢處理設施主要有污泥脫水和焚燒爐等。還通過對加熱爐采用低噪音火嘴,電機采用低噪音電機加隔音罩,壓縮機進機房加隔音處理,蒸汽排放加消聲器等來降低噪音。
天然氣代替液化氣實現“零”燃料油
在對高耗能設備進行節能改造方面,海南煉化2011年增加的蒸汽發電機組,年回收過剩蒸汽30萬噸以上,通過對柴油加氫新氫機、解析氣壓縮機等5臺機組進行無級氣量調節改造,年節約電費3000萬元左右。
在減少能源消耗方面,海南煉化優化裝置運行,回收瓦斯燃料3000立方米/小時,最大限度地利用氫氣資源。煉廠氣不足時,盡量不補充液化氣,而用天然氣代替,實現了“零”燃料油的運行模式。
據介紹,海南煉化輕質油收率接近81%,中石化的平均水平大概在76%左右,相當于海南煉化加工一噸油比同行業的水平要多生產50到60公斤的輕質油。“目前,我們加工一桶油的現金成本大約是2美元,煉油水平已經位于亞太地區第一方陣,比新加波等東南亞國家更有競爭力。”王玉冰說。
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