電爐除塵器在運行初期的除塵效率是比較好的
近年來,我國出現的大范圍、長時間嚴重霧霾天氣,與燃煤工業鍋爐窯爐區域高強度、低空排放的特點密切相關。根據國家環保部門報告明確表示,治理大氣污染首要抓起的是鑄造燃煤鍋爐電爐行業。很明顯,只要是鍋爐電爐就需要除塵器治理污染。所以說在今后3年之內電爐除塵器的前景仍然可觀,仍有很大的銷售市場。
關于電爐除塵器的設計首先我們要先根據電爐煙氣的特點來分析,其次是設計它的回收工藝以及價值和投入成本,這幾方面來設計生產出比較合理安全可行的煙氣治理設備。當然這些方面具備成熟后,還需要我們在現實使用當中的經驗技術來進行有效的投入和凈化。那么首先要分析:
電爐煙氣特點
一是煙氣量和熱含量大,煙氣帶走的熱量約為輸入能量的百分之33;二是煙塵極細,小于1um的占百分之90左右,且煙塵容量較輕,僅為每立方200kg;三是煙塵的主要成分為SiO2。
煙氣凈化回收工藝
電爐除塵器為:將來自工業硅生產電爐的煙氣,在離心式主風機的抽吸作用下,煙氣由半封閉式電爐內引出,沿著煙道首先進入一個二次燃燒室及預除塵器;把粗粒和火星分離開來,使其煙塵充分燃燒,燃燒后的煙氣進入一個熱交換器降低煙氣溫度,然后用風機送入袋式除塵器,粉塵滯留在濾袋里,凈化的煙氣經電爐除塵器頂部排入大氣,灰斗下的微粉由人工或機械入袋輸出。
煙氣凈化技術
根據多年的生產實踐經驗證明,煙氣量產生的大小與廠家的技術和管理關系很大。生產技術穩定、管理先進的企業,產品質量高,消耗低,除塵效果好,排放達標。技術管理差的企業,產品質量差,消耗高,污染嚴重。在生產過程中,電爐除塵器結構影響外,生產操作技術的控制直接影響電爐煙氣量的大小。
電爐布袋除塵器在運行初期的除塵效率是比較好的,其各項技術指標均達到要求,在日常系統運行中,應密切注意煙氣溫度助記詞清灰壓差的變化,利用野風閥進行例題調控煙溫,盡可能減少煙氣含濕量,加強對電爐除塵器的日常維護與檢修,特別是對清灰部分的脈沖閥、電磁閥、離線閥,以及布袋破損時的及時維護處理,才能更好更有效的提高電爐除塵器的除塵效率。根據多年的生產實踐經驗證明,煙氣量產生的大小與廠家的技術和管理關系很大。生產技術穩定、管理先進的企業,產品質量高,消耗低,除塵效果好,排放達標。技術管理差的企業,產品質量差,消耗高,污染嚴重。在生產過程中,除設備結構影響外,生產操作技術的控制直接影響電爐煙氣量的大小。目前研究回收一噸硅微粉價值的人多,研究在爐內變成一噸硅價值多少的人少。要解決工業硅廠家的經濟技術問題,徹底治理煙氣,提高經濟社會效率,其措施是:
減少煙氣量,提高生產操作技術水平。操作技術不當是造成煙氣量增大的主要原因。大多廠家存在的問題是電爐結構參數不匹配,高電壓、高產量、超負荷錯誤用電造成了嚴重刺火,配比不嚴格,冶煉方法不當造成嚴重的刺火。工業硅熔煉是在電爐埋弧狀態下連續進行的。操作中要做到閉弧操作,適時加料和搗爐,調整爐料電阻和電流電壓的比值。閉弧操作的優點是:爐內料層結構能形成一個完整的體系,爐料依次下沉;弧光不外露,保持高爐溫;電極消耗平衡穩定,避免發生電極折斷;料面溫度較低,提高電爐除塵器的利用率;粉塵量較少,可使電爐操作有一個較好的環境。無論電爐容量大小,都能做到閉弧操作,這是減少煙氣量,提高硅回收率,降低消耗,解決操作和煙塵凈化之間惡性循環的重要措施。
電爐除塵器煙氣凈化設備的選擇。熔煉一噸工業硅約產生2000-2600立方米的煙氣,經爐口燃燒后混入大量冷空氣,硅微粉在空氣中停留時間長,不易沉降,比電阻大,硅粉帶油性,粘度隨溫度的增高而增大。因此,要凈化收集硅微粉,就要必須對煙氣進行二次燃燒降溫和預除塵等一系列處理。預除塵器采用二級旋風除塵器;熱交換器采用循環給水控制;風機功率根據實際選用;除塵器采用非標布袋除塵器,設備根據實際情況,大多采用非標準件。
凈化原理。采用火花捕集裝置進行充分燃燒,將未燃盡帶有火花的炭粒收集下來,消除了火花燒壞濾袋的可能性,在旋風除塵器中將一些粗大顆粒分離出來,減少粉塵量;通過熱交換器進行降溫,降低硅塵粘度,然后用風機送入袋式除塵器,硅塵在布袋內過濾,濾后的純凈氣體排空。
通過以上措施,將電爐除塵器系統的各項指標控制在最佳狀態下,確保除塵系統正常、穩定的運行是完全可行的。
泊頭市恒東環保設備有限公司(http://www.bthdhb.com)是一家集研發、設計、設備制造、現場安裝、調試于一體的專業袋式除塵設備生產廠家。本公司主要生產旋風除塵器,袋式除塵器,布袋收塵器,沉流式濾筒除塵器,產品廣泛應用于冶金、建材、化工、電力、機械、 糧食加工等工礦企業中 的煙氣凈化、粉塵治理及物料回收。致力于發展新型高效的環保治理技術,推廣工業領域清潔環保技術,從污染源頭進行環保治理,開發適應各種復雜工況的污染治理技術,以滿足市場的多種需求。