衡陽市湘南球鐵廠鑄造車間一臺HTD50-11的高壓離心風機,銘牌參數為:轉速5750r/min,全風壓12753Pa,風量3000m3/h,配電機型號Y160L-2,電機功率18.5kW。該風機已使用4年,近一年來運行效果不理想,現場測試風量2300m3/h,風壓9980Pa,電機功率10.5kW,由于風機風量風壓低,使得鐵水流動性差,鐵水溫度和成分不穩定,嚴重影響了產品質量。經分析研究認為其原因是泄漏損失過大,為此決定對該風機進行技術改造。

圖1 風機流體泄漏回流和間隙形式
2 原因分析
離心風機葉輪工作時,機內存在壓力較高和壓力較低的兩個區域,同時,由于運動部件和固定部件之間必然存在間隙,這就使流體有從高壓區通過縫隙泄漏到低壓區的可能性,如圖1所示,氣體從通風機轉軸與蝸殼之間的間隙Δ處泄漏,形成外泄漏損失。蝸殼靠近前盤的氣流,經過葉輪進口與進氣口之間的間隙δ,流回到葉輪進口的低壓區,導致內泄漏損失,經檢查,HTD50-11風機的間隙δ過大達到17mm,導致風機內泄漏損失增大,使得風機的風量、風壓減小,效率降低。
為了減小內泄漏損失,應盡量減小間隙δ。試驗表明:δ與葉輪直徑D的比值δ/D從0.5/100減小到0.05/100,可使通風機效率提高(3~4)%。
間隙δ越大,內泄漏損失越大,風機效率越低。這一點既為試驗所證實,也為風機技術人員所承認。目前在通風機制造行業中采用先進的工藝可使間隙δ小到3‰以下。
3 改造方法
HTD50-11風機起初間隙δ達到17mm,由于風機使用時間長,葉輪有磨損,集流器有銹蝕,無論我們怎樣調試,δ也在10~12mm之間,風量風壓仍難以達到令人滿意的程度。
采用物理方法縮小間隙的工作量太大,需要更換的部件多,或者是讓機器報廢,這都是不經濟的。
我們嘗試采用化學方法縮小間隙,即在間隙δ內均勻填充強力萬能膠JZ-AB。該膠膠接強度高,耐水、油、酸、堿,耐濕熱老化,適用溫度寬,無毒,不易燃,保管期長,適用膠接各種金、銀、銅、鐵、鋁、玻璃等,在機械制造、維修,農機、家具方面用途十分廣泛。
4 改造效果
風機采用化學方法減小葉輪進口與進氣口之間的間隙后,對風機進行了試驗測試,試驗表明風機的風量和壓力均有增加,效率由60.7%,提高到72.76%,改造前后的風機性能列于表1。
表1 間隙δ填充AB膠前后的風機性能
|
改 造 前 |
改 造 后 |
風量(m 3 /h) |
2300 |
2750 |
風壓(N/m 2 ) |
9980 |
10478.6 |
風機電功率(kW) |
10.5 |
11 |
效率(%) |
60.72 |
72.76 |
一年運行時間(h) |
500 |
500 |
年節電量(kW*h) |
|
564.24 |
5 結語
風機葉輪進口與進氣口之間的間隙,不但影響風機的風量、風壓,而且影響風機的效率。有關通風機標準規定,該間隙δ一般取(0.005~0.010)D,若能采用先進的工藝,間隙可達3‰以下。但是風機安裝時,葉輪與機殼分開運送到現場,間隙的調整總是要受人為因素影響;此外風機使用一段時間后軸承和軸之間產生磨損,引起串動,也會增大間隙,這點是難以避免的。
采用化學方法,即在間隙中均勻地抹上一層JZ—AB膠,可以有效地減小間隙。我們將此方法推廣使用到其它高壓離心風機上,都取得了明顯的經濟效益。
實踐證明,這是一種簡單易行的風機節能改造方法,它可以明顯降低風機內泄漏損失,提高風機效率。
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。