【實例解析】高爐礦槽除塵器改造技術方案
礦槽布袋除塵器是解決向礦槽內傾卸物料時揚塵的理想除塵設備,當礦槽內傾卸物料時,向由于物料卸落帶入空氣和物料體積排擠礦槽內的空氣,使礦槽內產生正壓,造成含塵氣體從礦槽口或其它不嚴密處向外逸出,因此礦槽需嚴格密閉并應設置布袋除塵器抽風,使礦槽內保持負壓。
礦槽布袋除塵器蝶閥或阻力平衡器用于調節各支管的風量及阻力的平衡確保各點的收塵效果,槽上槽下除塵器各彎頭部位可作耐磨處理,用耐磨材料可貼耐磨陶瓷。除塵器內部需做好導流板,以免粉塵沖刷布袋,延長濾袋使用壽命。
高爐礦槽除塵器改造方案
(1)將每條卸料系統的兩臺除塵裝置改成一臺,除塵器的處理風量增加到40000m3/h,將設備放置在重型卸料車延長的平臺上(平臺與車架用銷子連接)。
(2)含塵氣體的進口設在除塵器箱體的前中部,氣體的出口社在除塵器箱體的后中部;采用螺旋機輸灰,星型卸灰閥排灰;除塵器的清灰控制與小車卸料時間錯開,即小車卸料時除塵器不清灰,小車卸料結束后再開始清灰。
(3)完善吸塵罩與吸塵關間的連接和密封,減少吸塵系統的漏風,將原密封材料改為耐磨材料,同時將吸塵口長度改為1米(原長度為1.5米),使風量更為集中。
(4)由于K系統每次只有一側卸料,為使風量最大化利用,在風管上增加手動閥門,不下料的一側及時關閉。
(5)對電器柜進行防塵處理,減少電器故障。
(6)重新修訂操作規程:要求礦槽上無論哪條系統生產,其相鄰系統只要不生產,必須與生產的系統處于同一位置,并開啟除塵系統,控制粉塵從相鄰的槽口排出。

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