遵照國家環保部GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》要求,中電投河南電力有限公司下屬開封電廠2×600MW、魯陽電廠2×1000MW機組,相繼于2014年完成脫硝改造并投運,NOx排放均達到標準要求,但也曝露出一些問題,針對這些問題,我們組織相關部門和專業技術人員進行認真分析,提出了解決方法,達到了安全、經濟運行的目的。
系統簡介
四臺火電機組煙氣脫硝改造工程,均是由重慶遠達環保設計制造,采取選擇性催化還原(SCR)法來達到去除煙氣中NOx的目的,催化劑的型式采用國產蜂窩式,選用重慶遠達催化劑制造有限公司的產品。脫硝率不低于81%(NOx為標準狀態,6%含氧量,干基),100%煙氣脫硝,裝置可用率不小于98%。
SCR反應器采用高灰型工藝布置(即反應器布置在
鍋爐省煤器與空預器之間),煙氣脫硝裝置SCR系統能在鍋爐煙氣溫度316~427℃條件下連續運行,煙道部分最大允許溫度為430℃,當煙氣溫度低于310℃時,噴氨跳閘。
脫硝系統均是兩臺機組共用一套液氨儲存與供應系統,外購液氨通過液氨槽車運至液氨儲存區,通過往復式卸氨壓縮機將液氨儲罐(2個)中的氣氨壓縮后送入液氨槽車,利用壓差將液氨槽車中的液氨輸送到液氨儲罐中;液氨經氨蒸發器(2個)蒸發成氣氨后進入氣氨儲罐(3個),氣氨通過稀釋風機(每臺鍋爐2臺)稀釋后,分別經過兩臺機組的噴氨格柵送入SCR反應器(每臺鍋爐2個)。
按(NOX/NH3)1:1的比例噴入鍋爐煙氣中的NH3在SCR反應器中催化劑的作用下與煙氣中NOX按下述化學反應式進行反應,從而達到降低排煙中NOX含量的目的。
化學反應式如下:
4NO+4NH3+O2 → 4N2+6H2O
6NO2+8NH3 → 7N2+12H2O
6NO+4NH3 → 6H2O+5N2
脫硝裝置按入口NOx濃度500mg/Nm3(標準狀態,6%含氧量,干基)、處理100%煙氣量及81%脫硝效率進行設計。不設SCR反應器煙氣旁路。反應器入口煙道設置灰斗,出口煙道不設置灰斗。采用蜂窩式催化劑,按“2+1”模式布置,備用層在下。反應器層間高度不低于3.2米。
催化劑能滿足在煙氣溫度不高于427℃的情況下長期運行,同時催化劑應能承受運行溫度450℃不高于5小時的考驗,而不產生任何損壞。采用雙介質吹灰方式,即耙式半伸縮蒸汽吹灰器和膜片式聲波吹灰器。
每臺反應器催化劑布置9臺半伸縮耙式蒸汽吹灰器和15臺膜片式聲波吹灰器(包括備用層吹灰器數量),單爐配2臺反應器共設18臺耙式蒸汽吹灰器和30臺聲波吹灰器,包含預留備用層吹灰器數量。在每個脫硝反應器進、出口安裝實時煙氣參數監測裝置,具有就地和遠方監測顯示功能。
脫硝設備年利用小時按6500小時考慮,運行小時按8000小時考慮。脫硝裝置可用率不小于98%。裝置服務壽命為30年。催化劑壽命從首次注氨開始到更換或加裝新的催化劑之前,運行小時數作為化學壽命被保證(Nox 脫除率不低于81%,氨的逃逸率不高于3ppm)不低于24000小時。催化劑的機械壽命不少于10年。在滿足NOx脫除率、氨的逃逸率及SO2/SO3轉化率的性能保證條件下,SCR系統具有正常運行能力。最低連續運行煙溫316℃,最高連續運行煙溫427℃。
脫硝還原劑采用液氨,根據GB 1838《重大危險源辨識》,該藥品屬于重大化學危險物品,其輸送、卸料、貯存和使用必須遵守《危險化學品安全管理條例》、《關于加強化學危險物品管理的通知》和GB15603《常用化學危險品貯存通則》及其他相關的國家標準與法規要求。
脫銷運行問題分析
脫硝還原劑液氨,無色,有強烈刺激味,有毒,屬重大危險源,輸送、卸料、貯存和使用均存在危險性,液氨在各個生產過程中均處在高壓狀態,有泄漏風險。在實際生產過程中曾發生過輕微泄漏,由于有毒特性,難于處理;
由于運行方式、燃用煤種、風量配比、環境溫度等因素影響,脫硝系統曾出現過50 % B—MCR工況,SCR裝置入口煙溫低造成噴氨跳閘,脫硝退出運行;
由于設計、安裝、選型等因素影響,脫硝系統曾出現過稀釋風流量低,噴氨跳閘,脫硝退出運行;
由于電網需要機組深度調峰,期間由于SCR裝置入口煙溫低,兩臺機組脫硝均退出運行,相應的液氨蒸發系統隨之停運。深度調峰結束后,兩臺機組同時投運噴氨,同時投液氨蒸發器,由于液氨中存在雜質形成泥堆積、緩沖罐容量小、液氨蒸發器出力小、氣氨系統管道長、氣氨壓縮特性、投運調整不同步,造成氣氨系統壓力反復振蕩,氣氨壓力達高、低限造成兩臺機組脫硝系統跳閘。
脫硝運行優化措施
一是根據液氨的有毒特性,嚴格按照有關法規,規范輸送、卸料、貯存和使用的各個相關過程,備足防護用品;制訂了液氨泄漏處理預案,并多次進行液氨泄漏演練,取得了良好的效果。
根據安健環理念,針對卸氨操作中出現的泄漏概率較高,專門制訂了液氨卸料規定,要求卸氨工作非必要情況下,必須白天上午進行,保證一旦出現泄漏后,有足夠的技術力量和時間進行消漏,必要時便于人員撤離和疏散。該規定已在實際卸氨過程中發揮過重大作用。
二是針對SCR裝置入口煙溫低造成噴氨跳閘,通過開啟送風機、一次風機熱風再循環,調整各層風配比、各層磨煤機出力、爐膛火焰高度,必要時適當增大氧量,并通過技術分析將SCR裝置入口煙溫跳閘值降低為305℃等方法,基本保證了機組在40 % B—MCR工況以上的可靠連續運行,滿足了實際運行需要。
三是稀釋風流量低曾多次造成脫硝系統跳閘,根據設計方案及現場安裝情況得出,稀釋風機出力不能滿足系統需要,為保證系統運行經測算,將稀釋風流量低定值降低至6300Nm3/h。各機組在今年的超潔凈排放改造中,相繼更換了更大出力的稀釋風機,徹底解決了該問題。
四是機組深度調峰造成脫硝系統停運,對省調機組開封電廠影響很大。為避免兩臺機組投運噴氨時相互擾動,深度調峰結束后,采用兩臺機組一前一后退出深調,錯開投運噴氨,在一定程度上降低了氣氨系統振蕩,保證了噴氨及時投入。通過運行方式調整,降低了噴氨投運最低負荷;今年超潔凈排放改造,更換了大容量液氨蒸發器,基本解決了該問題。
針對液氨泥堆積問題,機組超潔凈排放改造期間,進行了一次液氨泥清理,解決了液氨泥堆積問題,也給以后的運行調整積累了經驗。
通過長期的運行積累,我們對運行中出現的問題進行認真分析,提出了符合機組安全經濟運行的有效措施,并通過調整試驗,提高了脫硝系統的負荷適應性;合理的技術改造、科學的組織措施和方案、精心細致的操作是機組脫硝系統可靠運行的安全保障。
(來源:微信公眾號“中國水泥備件網”ID:cement_365)
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