大理玻璃廠脫硫除塵技術方案 玻璃廠煙氣凈化裝置廠家
目前大多數玻璃廠所采用。窯尾煙氣先經高溫電除塵器,再進入脫硝反應器,最后進行濕法脫硫。由于玻璃窯煙氣尾氣中,含有氧化硼、氧化鈉、氫氧化鈉、白云石等,其粉塵具有高溫、高腐蝕、吸水性強、粘滯性強等特點。堿金屬氧化物是造成催化劑堿中毒的重要原因,在SCR系統設計和催化劑選擇上需充分考慮其不利影響。因此,本方案在脫硝前,設置有高溫電除塵器(入口設置煙氣調質單元),以去除煙氣中的含堿金屬的粉塵,達到延長脫硝催化劑的化學壽命。
窯尾煙氣先經余熱鍋爐,降溫至230℃。煙氣進入半干法脫硫+布袋除塵,將SOX(SO3去除率99.9%)和粉塵控制在標準值以下;同時,煙氣溫度降低至200℃左右,進入低溫脫硝反應器。凈煙氣最終通過余熱鍋爐,煙氣溫度被降至65℃以上,直接進入煙囪排放。
由于低溫催化劑對SO3影響最直接、最明顯,同時煙氣粉塵中的堿金屬,具有極強的粘滯性,對催化劑化學壽命和氣/固接觸面積也有影響。因此,為使低溫脫硝系統運行穩定,需將脫硫和除塵系統前置。
低溫脫硝后煙氣SO2、NOX、粉塵的濃度,均降至排放標準值以下,且煙氣中水蒸氣含量極小,故煙氣的酸點溫度極低。余熱鍋爐的排煙溫度,控制在酸露點以上即可。

1)投資成本。從表5中的環保設備投資成本來看,工藝1的投資總成本為519萬元;工藝2的投資總成本為525萬元。
2)引風機。工藝2的煙氣溫度較低,且煙氣中基本沒有腐蝕,故運行工況較優;但是需要克服的系統壓力損失比工藝1大約1200pa。引風機投資額未單獨詢價。
3)煙道比較。工藝2中的煙氣溫度較低,鋼材料耗量少,故投資成本低于工藝1。
4)煙囪防腐。由于濕法脫硫后,煙氣中含有大量的水蒸汽和部分未脫除SO2,因此,需要對煙囪進行內壁防腐處理;而半干法脫硫后,煙氣水分不高,不需要對煙囪防腐處理。
綜上所述,本脫硫脫硝除塵項目,在同樣的排放指標下,工藝2的投資額比工藝1更低
云南玻璃廠脫硫除塵技術方案 玻璃廠煙氣凈化裝置廠家
永藍環保針對玻璃窯煙氣(粉塵)的特性和排放指標要求,結合脫硫、脫硝、除塵、引風機、煙風道等綜合考慮,完美的工藝路線為:先進行余熱回收,然后采用半干法脫硫+除塵,最后采用低溫SCR脫硝。且該留有很大的環保升級的裕量,后續改造極小,即可做到超凈排放。
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