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O1/A/O2工藝處理高濃度焦化廢水

發布時間:2012年7月16日 來源:

焦化廢水的處理及排放問題一直是困擾焦化廠設計、建設、運營管理的一大難題,尚未出現突破性的研究成果。該類廢水中污染物組成復雜,包括酚類、多環芳香族化合物及氮、氧、....

3.3 生化處理工藝

根據生物脫氮原理〔10〕,采用O1/A/O2硝化反硝化生物脫氮處理工藝。對焦化廢水生物處理而言,水力停留時間不同,活性污泥的生物相組成和廢水能被去除的污染物也各不相同,通常好氧池去除酚類的水力停留時間在8 h 之內,去除氰化物和硫氰化物的水力停留時間在16 h 以上,水力停留時間超過24 h 則有可能開始氨的硝化,因此,要實現廢水去除有機物并生物脫氮,確定水力停留時間非常重要。由于焦化廢水含有大量難生物降解有機物和有毒有害物質,好氧生物降解速率和硝化速率相對于城市污水來說要低得多。因此,好氧池應采用較低的容積負荷和較長的水力停留時間,以保證出水水質。

為使生化入水水質均和、水量穩定,設置調節池,其停留時間31 h。預曝氣池為推流方式,采用微孔曝氣器的充氧方式,水力停留時間為16 h。缺氧池為豎流式,池內滿布固定生物填料,水力停留時間為20 h。好氧池為推流運行,采用微孔曝氣充氧方式,水力停留時間為56 h。為便于生產靈活調節,缺氧池、好氧池按三系列設計。

3.4 深度處理工藝

深度處理采用混凝沉淀工藝,進一步脫除生化處理難以降解的CODCr、懸浮物和色度等有害物質。生化出水進孔室隔板反應池,混凝劑聚合硫酸鐵與水中的非水溶物質作用形成絮體,同時投加助凝劑PAM 增強混凝效果。混凝反應池污水停留時間20 min,為保證最佳混凝效果,向反應池中投加NaOH 調節pH。之后廢水低流速進入兩座輻流式混凝沉淀池進行固液分離,混凝沉淀池表面負荷0.88 m3/(m2·h),停留時間為3.4 h?;炷恋沓爻鏊瓹ODCr≤150 mg/L,色度≤70 倍。3.5 污泥處理工藝混凝沉淀污泥和剩余污泥等混合泥渣進入濃縮池濃縮,污泥含水率99%,停留時間12 h。濃縮后的泥漿再經2 臺廂式壓濾機脫水,污泥含水率75%。

4 工程運行結果與分析

本工程經過調試合格,正式投產一段時間后,各工序處理效果平均值見表3。

表3 各工序處理效果mg/L

 

由表3 可見,經過預處理工段,CODCr、酚、懸浮物等含量都有不同程度的降低,為后續生化處理創造了良好的條件。經過生化處理后CODCr、酚、氰等指標大幅降低。投加600~800 mg/L 聚合硫酸鐵、1~2 mg/L PAM 后,CODCr去除率可達50%左右,出水各項指標達到了二級排放標準要求。O1/A/O2工藝對CODCr及NH3-N 的去除效果如圖2、圖3 所示。

 

從圖2 可見,當生化池進水CODCr為3 500~5 800 mg/L 時,二沉池出水CODCr能保持在280 mg/L左右,O1/A/O2工藝對CODCr的平均去除率達到了93%以上。再經過混凝沉淀后,出水CODCr保持在150 mg/L 以下,出水達到了《污水綜合排放標準》二級排放標準要求。同時由表3 可以看出,預曝氣池對CODCr和酚降解起到了重要作用,去除率分別達到了70%和98%,為后續缺氧池和好氧池減輕了負荷,同時為使好氧池中硝化菌成為優勢菌創造了條件。從圖2 可以得出O1/A/O2工藝能夠耐沖擊負荷,即使進水CODCr偏高,也能對CODCr保持良好的去除效果。

由圖3 可以看出,當進水氨氮在36~285 mg/L之間波動時,O1/A/O2工藝對NH3-N 的平均去除率為89%,且出水NH3-N<25 mg/L。分析其原因是由于O1/A/O2工藝中的預曝氣池去除了大量有機物,為硝化菌創造了最佳生存環境,同時在硝化區硝化菌對氨氮的降解時間較長,降解比較充分。

綜上可以得出O1/A/O2工藝的主導思想為分級處理。即先通過O1段對高濃度焦化廢水進行預處理,降解有機物和有毒物質,為后續A 段反硝化創造了良好條件。再通過O2段進行完全碳化和硝化,最后通過上清液回流在A 段中最大程度的反硝化,最終達到去除CODCr和NH3-N 的目的。分級處理的特點是:由于碳氧化菌的世代周期遠比硝化菌短,因此當有機物過剩時,菌落中碳氧化菌占優勢,并消耗了硝化菌生存所必需的氧,影響了硝化反應的進行;通過設置預曝氣池,使一部分抑制硝化菌的污染物得以碳化分解或去除,有利于硝化過程達到最佳狀態,當硝化液回流比R=3~5 時,O1/A/O2工藝的處理效果良好。CODCr、NH3-N 去除率高且穩定,CODCr、NH3-N 的去除率分別在95%和89%以上。

O1/A/O2工藝取得良好的污染物去除效果,主要是讓微生物在各自適宜的環境中得到優勢生長,充分發揮其活性并利用了優勢菌進行專性降解污染物的能力,使每個反應器盡可能地發揮作用,還利用了缺氧池生物填料降解能力強,處理效率高的特點,最終使出水達標排放。但是出水CODCr略高,未達到污水處理一級標準,還需進一步研究改進,以提高處理效果。同時應強化污染源頭的治理,完善化工生產工藝,控制生產工藝全過程,穩定生產廢水排水水質、水量,這是生化處理正常運行的前提。

5 結語

(1)采用以O1/A/O2硝化反硝化生物脫氮為核心的生物處理工藝處理高濃度焦化廢水,在經過預處理、生化處理和深度處理后,出水達到了《污水綜合排放標準》二級排放標準要求,部分指標達到了一級排放標準要求。

(2)采用平流隔油池和氣浮池預處理能夠有效去除水中的油,為后續生化處理創造了條件。

(3)O1/A/O2硝化反硝化生物脫氮處理工藝運行穩定,操作方便,耐沖擊負荷強。在進水CODCr3 500~5 800 mg/L,進水NH3-N 36~285 mg/L 時,系統對CODCr和NH3-N 去除率分別達95%、89%以上。

(4)O1/A/O2工藝中預曝氣池對CODCr和酚的去除率達到了70%、98%,有效降低了后續處理構筑物污泥負荷。

(5)采用聚合硫酸鐵絮凝劑和PAM 助凝劑,當投加量分別為600~800 mg/L、1~2 mg/L 時,CODCr去除率可達50%左右,且脫色效果好。

[參考文獻]

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[作者簡介]馬昕(1968-),1994 年畢業于內蒙古科技大學,高級工程師。

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