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3. 3活性污泥系統
第一好氧池利用原來的0 3 、A 5 、S B R 2池進行改造,有效面積 3 6 0 m 2 ,有效水深 6 m,有效容積2 1 6 0 m 3 ,水力停留時間5 2 h 。曝氣系統采用微孔曝氣, 共7 0 0個, 每個曝氣頭技術參數為 2 / ( 個· h ) 。 培菌過程以預曝氣池加藥前后可分為兩個階段。第一階段從 4月 1 8日開始, 采用悶曝一次然后連續進水的培養方案。投加的種泥仍為衢州污水廠的剩余污泥, 污泥量為池容的0 . 0 1 ~ 0 . 0 5 , 然后用厭氧池出水加注至 1 / 3池容, 用清水注滿池, 開始悶曝, 悶曝 1 d后, 再次注入厭氧池出水,實現系統的連續運行, 此后逐步加大進水量。期間應控制好氧池的溶解氧、p H值、 溫度、 營養元素等條件,為加快培養進程, 間隔加入一些濃質糞便水。 此階段由于進水 C O D負荷變化大及 N H 3 一N高濃度的影響, 處理效果一直不太理想, 平均 C O D容積負荷為 0 .4 3 k g C O D / ( m 3 . d ) ,平均 C O D去除率為7 0. 1 4% 。第二階段從 6月 2 5 1 3開始,由于預曝氣池加藥對氨氮的有效去除, 好氧池效果逐漸改善。通過前段氨化反應進一步將含氮化合物分解轉化為氨態氮, 后段通過硝化菌硝化作用將氨氮氧化為 硝態氮。運行結果表明, 保證進人好氧池的 T N在1 2 0 m g / L以下、T N負荷在 0 .5 2 k g T N / ( m 3 · d ) 左右, 出水 C O D 、N H 3 一N分別為 3 6 5 .6 m ~ VL 、3 7 . 2 m ~ VL ,達到設計標準。
結論與建議
1 ) 采用復合厭氧一化學沉淀 一多段好氧工藝處理有機胺廢水, 成功解決了原系統存在的問題, 一期正常運行后厭氧池C O D平均去除率為5 1 . 5 5 %, 預曝氣池氨氮去除率為 9 7 . 9 7 %, 保證進入好氧池的T N在 1 2 0 m g / L以下, 出水 C O D c 3 6 5 . 6 mg / L, NH3一N 3 7. 2 mg /L, B OD5 4 3. 5 mg / L。
2 ) 復合厭氧池獨特的設計有利于常溫下快速啟動,填料層可有效防止啟動時污泥的流失, 并能保持較高的污泥濃度和良好的去除效果。但高氨氮環境對厭氧消化的抑制不容忽視,能有效對厭氧微生物菌群進行馴化, 使其能夠耐受更高的氨氮濃度, 非常關鍵。
3 ) 化學沉淀法去除氨氮不受溫度的限制,去除效果穩定、高效,生成的沉淀可作為農肥使用,及時尋求銷路, 可降低運行成本。二期的接觸氧化池及 MB B R池均具有良好的硝化、脫氮功能,二期調試運行中合理確定沉淀反應去除氨氮的比例,不僅可以節省藥量,而且還能有效防止剩余磷的二次污染 。