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2.5 砂濾罐
設(shè)置了兩座砂濾罐(一用一備),主要目的是去除懸浮物,使水質(zhì)達(dá)到進(jìn)活性炭罐的基本要求。濾料為單層石英砂,反沖洗水排至調(diào)節(jié)池。
2.6 活性炭罐
為保證出水水質(zhì)達(dá)到GB 8978—1996二級標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置活性炭罐,這可以充分有效地吸附水中殘留的有機物,從而使COD、色度等指標(biāo)達(dá)到要求。設(shè)置兩座活性炭罐(一用一備),活性炭再生周期為36 d,HRT為30 min。
3 處理效果分析
①德州市環(huán)保局于1999年11月17日—18日對該廠水樣進(jìn)行了48 h的16次取樣檢測,檢測結(jié)果見表1,表明該設(shè)施的處理出水達(dá)到了GB 8978—1996二級標(biāo)準(zhǔn)。
表1 處理出水檢測結(jié)果
項目 |
pH值 |
COD(mg/L) |
色度(倍) |
苯胺(mg/L) |
|||||
染料 |
中間體 |
染料 |
中間體 |
染料 |
中間體 |
染料 |
中間體 |
||
原水 |
7.89 |
5.00 |
798 |
810 |
4050 |
3000 |
10.95 |
9.29 |
|
鐵床 |
出水 |
7.93 |
7.36 |
786 |
791 |
1900 |
1000 |
29.08 |
19.12 |
去除率(%) |
|
|
1.5 |
2.3 |
53.1 |
66.7 |
|
|
|
氣浮池 |
出水 |
7.56 |
340 |
110 |
1.79 |
||||
去除率(%) |
|
56.7 |
89.0 |
90.6 |
|||||
活性炭罐 |
出水 |
8.09 |
141 |
11 |
0.22 |
||||
去除率(%) |
|
58.5 |
90.0 |
87.7 |
|||||
總?cè)コ?%) |
|
84.0 |
99.6 |
97.6 |
|||||
注:表中數(shù)值均為平均值。 |
從鐵床的處理原理分析,其形成的原電池可將多環(huán)化合物分解成單環(huán)化合物,但苯環(huán)很難被破壞,加之原水設(shè)計氣量偏小,致使原水經(jīng)鐵床處理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率幾乎為0。從苯胺的檢測結(jié)果來看,原水經(jīng)鐵床處理后苯胺含量反而成倍升高,這說明萘系化合物被分解為苯系化合物,使苯胺含量增加。
原水經(jīng)鐵床處理后,兩股廢水合為一股,經(jīng)中和池及脫色、氣浮處理后,各污染物含量都明顯降低,處理效果較好。
②問題的探討
a.由于產(chǎn)生強酸性廢水的翠蘭GL和雙介酸沒有正常生產(chǎn),導(dǎo)致鐵床的進(jìn)水pH值較設(shè)計值高,這樣影響了鐵床的處理效果。
b.在中試時發(fā)現(xiàn),鐵床填料因表面被固著而使處理效果降低,產(chǎn)生鐵床的鈍化現(xiàn)象,因此采用6%~8%的稀硫酸進(jìn)行浸洗活化。在實際工程中,每隔25~30 d對鐵床填料進(jìn)行一次活化,歷時2~3 h。
4 經(jīng)濟(jì)分析
工程總投資為97萬元,其中土建投資為25萬元,設(shè)備管件及配電投資為60萬元,其余部分為12萬元。處理成本為3.51 元/t,其中:①折舊費為0.86 元/t;②人工費為0.27 元/t;③電費為0.49 元/t;④藥劑費為1.02 元/t;⑤鐵炭填料費為0.22 元/t;⑥活性炭填料費為 0.65 元/t。
對于此類色度高、含鹽量大、可生化性差、毒性大的有機染料化工廢水,若采用大量稀釋水稀釋的生化方法處理,工程投資較大;若采用鐵床—氣浮—活性炭吸附工藝,則工程投資較少。