摘要:某電廠超濾(UF)系統進水水源由市政自來水更改為中水,以實現中水資源的回收利用。研究了水源切換期間,UF系統各項性能參數的變化。發現水源變化對UF系統進水與產水濁度影響較小,而UF系統的運行方式對進水與產水濁度影響明顯,與連續運行相比,UF系統間歇運行時進水濁度上升了162.5%,而產水濁度基本一致;
UF系統的除濁率與進水濁度之間存在良好的線性關系,進水濁度越大,除濁率越高;使用中水后UF系統的跨膜壓差升高了30%。綜合分析UF系統每日運行數據表明,不連續運行方式以及進水水質惡化是造成UF系統跨膜壓差上升的主要因素。
關鍵詞:火電廠;中水;超濾;濁度;除濁率;跨膜壓差
隨著水資源的日益匱乏,目前越來越多的新建電廠選擇中水作為循環冷卻水和
鍋爐補給水的水源[1,2,3]。超濾膜技術由于具有透水量高、分離效率高、占地面積少以及運行管理簡單等優點,在發電廠
水處理領域得到越來越廣泛的應用[4,5]。本文研究了北京某電廠在建設調試階段,鍋爐補給水水源由市政自來水改為中水后,對超濾系統運行的影響,為電廠在建設調試以及生產運行過程中,預防超濾膜的污堵,延長超濾膜的使用壽命,提供了重要的參考。
1超濾系統運行參數
該電廠的超濾系統工藝流程如圖1所示。來水經過孔徑可調節型(PCF)纖維過濾器處理后,再經超濾(UF)系統處理,產水進入后續水處理工序。UF系統共有4套UF裝置,在本文中命名為1~4號;UF膜型號為旭化成、MicrozaUNA-620A系列;UF系統設計回收率≥90%,單套裝置的設計流量為60m3/h。
UF系統由電腦程序控制運行,UF系統啟動時會觸發PCF纖維過濾器的自動啟動,UF膜每運行30min自動進行一次反洗;每累計運行24h進行一次增強通量維持(enhancedfluxmaintenance,EFM)清洗。反洗與EFM清洗均投次氯酸鈉殺菌劑。
圖1超濾超濾系統系統工藝示意
PCF系統的進水由調試初期的市政自來水,后改為中水。本文將研究水源由市政自來水改為中水對UF系統各項運行指標的影響,UF系統具體的運行狀態見表1。其中,無間歇連續制水是指以天為時間單位連續進行制水,若間隔一天及以上運行UF系統進行制水,則稱之為非連續性制水。UF系統的各項指標由在線儀表進行監控,本文中每個數據點代表系統在80min內該指標的平均值;濁度單位均為比濁法濃度單位NTU(nephelometricturbidity,NTU)。
表1不同日期系統的運行方式與使用水源
2結果與討論
圖2表2顯示了UF系統在不同階段進水與產水的濁度變化。從表2可以看出,在第一階段(06-05—06-08),以自來水作為水源時,UF系統進水濁度平均值為0.22NTU;在第二階段(06-17—07-05),以中水為水源非連續制水時,UF系統進水濁度平均值為0.42NTU;而在第三階段(07-06—07-12),使用中水為水源進行連續制水時,UF進水濁度平均值在0.16NTU。
比較這3個階段的UF系統進水水質,可以發現在連續制水階段(第一階段與第三階段),以中水或者自來水作為水源,UF進水濁度均在0.2NTU左右;由于中水的濁度比自來水的濁度高,說明PCF過濾器能夠將水源更換帶來的影響基本消除,使得UF系統進水濁度相對穩定;在自來水改中水的過渡階段(第二階段),UF系統的進水濁度比第三階段上升了162.5%。
進水濁度突然增大的可能原因,在于水源更換的初期,中水的輸水管道剛開始投用,管道相對較臟,對進水造成污染;與此同時,系統采用間歇性制水方式,管道在被中水浸泡過夜后,管壁腐蝕對中水進一步造成污染,使得中水濁度明顯上升。
圖2UF系統的進、出水濁度
表2UF系統在不同階段進水與產水濁度的平均值、平均除濁率、跨膜壓差
圖2b)為不同階段UF系統的產水濁度。從圖中可以看出,盡管不同階段UF系統的進水濁度有較大差異,但UF系統的產水濁度卻能穩定在0.025NTU左右。從圖中可以發現,在使用中水的第二階段與第三階段,UF系統產水濁度要比在使用自來水的第一階段略高。在第三階段,即使UF系統進水濁度最低,其產水濁度也比較高,這表明UF系統的除濁率并不保持在一個穩定值。
圖3顯示了在不同運行階段,每一天不同時間段的UF進水濁度。從圖中可以看出,在采用自來水(圖3a))與中水(圖3c))進行連續制水時,UF進水濁度穩定在0.4NTU以下。而在中水改自來水的過渡階段(圖3b)),在不同時間段,UF進水濁度變動較大,且呈現相同的變化規律,即系統啟動初期,UF進水濁度較大,約在0.8NTU左右,隨著系統的不斷運行,濁度逐漸降低至0.2NTU左右。
值得注意的是,在07-05日的13:20—16:00時間段,由于系統沒有進行制水,水在管道中放置約3h后,UF進水濁度又有明顯上升。這說明在此階段,管道中的中水在每次放置過夜或者較長時間后,管道的腐蝕會使得中水濁度上升。
圖3不同階段每日UF系統的進水濁度
圖4顯示了除濁率與UF系統進水濁度之間的關系。從圖4a)可以發現,在不同階段,UF系統的進水濁度與其除濁率均具有一致的變化趨勢:當UF系統的進水濁度增大時,其除濁率也相應提高,反之,當進水濁度減小時,其除濁率也相應減小。
以某一日期(07-10)進水濁度為橫坐標,除濁率為縱坐標作圖,可以發現每套UF裝置的進水濁度與除濁率之間,都存在良好的線性關系,1~4號UF組件的線性相關系數分別為0.94,0.98,0.84,0.85,如圖4b)所示。進水濁度與UF除濁率之間的這種線性關系,其可能的原因在于:當進水濁度較大時,會有更多的雜質被UF膜截留,而被截留的雜質附著于UF膜表面,起到截留更多雜質的作用,使得UF膜的除濁率增大。類似的現象在空氣過濾領域比較常見[6]。
圖4進水濁度與平均除濁率隨時間變化關系
圖5a)顯示了不同階段內UF膜跨膜壓差日平均值的變化。從圖中可以看出,當制水系統連續運轉時,在第一階段(06-05—06-08)和第三階段(07-06—07-12),UF膜的跨膜壓差相對穩定,分別為20與26kPa,使用中水為水源后UF系統過濾跨膜壓差上升了30%。而在第二階段(06-17—07-05),使用中水間歇性制水時,UF膜跨膜壓差不斷上升,在第二時段,系統進行過一次EFM清洗,因此,在07-05當日UF膜跨膜壓差又出現下降。
圖5UF系統跨膜壓差隨日期的變化及每日不同時間段跨膜壓差的變化
對每一套UF膜每天的跨膜壓差數據進行比較,如圖5b)~d)所示,可以發現:無論是使用自來水或者中水進行連續制水,UF膜的跨膜壓差均能保持相對穩定,如圖5b)與d)。說明當UF系統進水水質穩定時,通過定期對UF反洗與EFM清洗,能夠保持膜表面相對清潔,雜質不會在UF膜表面持續聚集。
當使用中水為水源間歇性制水時,UF膜跨膜壓差有比較明顯的上升,如圖5c)所示。在這一階段,UF進水濁度非常高,而通過上文的分析:濁度越高時,UF膜的除濁率越大,這就意味著更多的雜質會被UF膜所截留,造成UF膜的污染加重。在此階段,UF系統的清洗已經不能完全保持膜表面的清潔,需要加強EFM清洗,減輕膜表面的污染。
通過圖5a)、b)與d)可以發現,在使用中水連續制水后,UF膜的跨膜壓差比使用自來水時上升了30%,而在這一階段,UF進水濁度比較低,除濁率也相對較低,理論上對UF膜的污染會減弱。這表明在第三階段即使進行了EFM清洗,也很難使得UF膜恢復到原有跨膜壓差值,膜表面受到的污染難以消除。
3結語
本文分析了UF系統進水水源由市政自來水改為中水后,產水濁度、除濁率、過濾膜跨膜壓差的變化,得到以下主要結論:改用中水的初期,制水系統采用不連續運行方式時,UF系統進水的濁度明顯上升;UF系統的除濁率與進水濁度之間存在線性關系,進水濁度越大,除濁率越高,相應的,超濾膜也越容易發生堵塞,造成超濾膜跨膜壓差的上升;
使用中水后,超濾膜的跨膜壓差比使用市政自來水時上升了30%。因此,在電廠調試以及生產運行期間,當補給水系統的水源發生改變時,應及時監測UF系統給水水質的變化,水質惡化時要增加UF系統的清洗頻率,減少超濾膜的堵塞。
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