摘要:目前余杭污水廠氧化溝雙溝交替運行切換時中間沒有過渡階段,進水溝會直接切換成出水溝,此時污水中的氨氮和總磷含量較高。此外,曝氣機運行時頻率無法自動調(diào)節(jié),溶解氧波動較大,本論文通過調(diào)整工藝和編寫PLC程序來實現(xiàn)氧化溝的自動運行,提高氧化溝出水的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:氧化溝;工藝優(yōu)化;PLC控制
1前言
前期,余杭污水廠采用的是傳統(tǒng)的氧化溝運行模式,出水總氮效果并不十分理想。經(jīng)過實測,余杭污水廠氧化溝的溶解氧梯度不明顯,最高點和最低點相差不超過1mg/L,宏觀上很難形成缺氧區(qū)(溶解氧<0.5mg/L),反硝化率較低。
為了增強反硝化反應(yīng),我們嘗試將雙溝氧化溝的進水溝作為缺氧池,溶解氧控制在0.5mg/L以下,確保宏觀上形成缺氧區(qū)。但隨著周邊范圍內(nèi)小區(qū)居住率的提高,污水廠進水總氮明顯上升,導(dǎo)致碳氮比失衡,因此總氮的去除依然是污水廠一大難題,任何有助于總氮去除的方法都值得我們?nèi)ヌ剿骱脱芯俊?br />
2氧化溝運行現(xiàn)狀
目前氧化溝的運行模式分為兩個階段,階段一溝Ⅰ進水,溶解氧控制在0.5mg/L左右,主要承擔(dān)反硝化脫氮,溝Ⅱ出水,溶解氧控制在2mg/L左右,主要承擔(dān)硝化反應(yīng)和磷的吸收。階段二,兩個溝互換,溝Ⅱ進水,溶解氧控制在0.5mg/L左右,溝Ⅰ出水,溶解氧控制在2mg/L左右。階段一、階段二運行周期均為4小時,整個周期為8小時,循環(huán)交替運行。
3.現(xiàn)狀運行中存在的不足
3.1工藝上存在的不足
從階段一切換到階段二時,溝Ⅰ從進水狀態(tài)直接變成出水狀態(tài),此時溝Ⅰ剛進行了4小時的缺氧反硝化反應(yīng),水中氨氮和總磷含量較高,從階段二切換到階段一時,溝Ⅱ存在同樣的問題,一定程度上影響氧化溝出水的穩(wěn)定性。
3.2設(shè)備運行上存在的不足
氧化溝曝氣主要對8臺曝氣機的運行方式進行設(shè)定,低速運行頻率設(shè)定35Hz,高速運行頻率設(shè)定45Hz。這種控制模式是固定的模式,曝氣機運行時頻率無法自動調(diào)節(jié),導(dǎo)致溶解氧控制不夠理想。此外,當(dāng)進水水質(zhì)、水量變化時,都會引起溶解氧波動較大,需要人工不斷的調(diào)節(jié)曝氣機頻率來控制,工作量非常大且難控制。
4氧化溝運行工藝優(yōu)化改進方案
4.1工藝上的優(yōu)化改進
從目前的運行模式來看,最大的問題是雙溝交替運行切換時中間沒有過渡階段,進水溝會直接切換成出水溝,此時污水中的氨氮和總磷較高,如果中間增加兩個過渡階段可以較好的解決這個問題,過渡階段周期一般為15—30分鐘,常見的DE氧化溝運行模式有兩種,如下圖所示:
圖4-1
在階段二進水方向進行了改變,出水方向不變,溝Ⅰ不進水也不出水,進行悶曝,由反硝化反應(yīng)轉(zhuǎn)為硝化反應(yīng),曝氣機高速運轉(zhuǎn),可以更快的提高溶解氧,為階段三的出水做好準(zhǔn)備;溝Ⅱ同時進水和出水,由硝化反應(yīng)轉(zhuǎn)為反硝化反應(yīng),曝氣機低速運轉(zhuǎn),降低溶解氧,為階段三的反硝化反應(yīng)做好準(zhǔn)備。
4.2設(shè)備運行上的優(yōu)化改進
從目前的曝氣機運行模式來看,最大的問題一是頻率無法根據(jù)溶解氧自動調(diào)節(jié),二是曝氣機無法根據(jù)溶解氧情況增開或關(guān)閉一臺,容易造成曝氣過量或曝氣不足。針對上述兩個問題,我們可以通過編寫PLC程序來實現(xiàn)。
5編寫PLC程序?qū)崿F(xiàn)運行工藝優(yōu)化改進
5.1編程思路
從自動化程序上來說,之前的模式只能稱為半自動化模式,溶解氧和曝氣機的運行沒有聯(lián)動關(guān)系,優(yōu)化改進后的工藝模式,可以稱為全自動運行模式,PLC自動根據(jù)溶解氧來控制曝氣機的開啟臺數(shù)和頻率。
全自動運行模式,分為四個階段,每個階段需根據(jù)所在階段的溶解氧控制要求對曝氣機的頻率進行自動調(diào)節(jié),此外,當(dāng)曝氣機運行頻率過高超過一定的時間后仍無法達到所需溶解氧時,需增開一臺曝氣機,同理,當(dāng)溶解氧已達到控制要求,曝氣機運行頻率過低超過一定的時間后,需關(guān)閉一臺曝氣機。
5.2編程步驟
全自動運行模式主要通過計時器的計時功能來確定系統(tǒng)處于哪個階段并執(zhí)行相應(yīng)階段的程序。我們將計時器定義為Timer,總周期定義為Cycel,階段一周期定義為Cycel1,階段二周期定義為Cycel2,階段三周期定義為Cycel3,階段四周期定義為Cycel4,Cycel=Cycel1+Cycel2+Cycel3+Cycel4。計時及周期單位均為分鐘,Timer在0至Cycel范圍內(nèi)循環(huán)計時。
此外設(shè)計4個PID控制器,用于控制曝氣頻率,PID1為溝Ⅰ反硝化控制,PID2為溝Ⅱ硝化控制,PID3為溝Ⅰ硝化控制,PID4為溝Ⅱ反硝化控制。
5.2.1階段一
當(dāng)0≤Timer<Cycel1時溝Ⅰ進水,溝Ⅱ出水。
5.2.2階段二
當(dāng)Cycel1≤Timer<(Cycel1+Cycel2)時,溝Ⅰ不進水、不出水,溝Ⅱ同時進水和出水。該階段持續(xù)時間短,只是一個過渡階段,因此程序上不考慮曝氣機的增開和關(guān)閉,采用默認(rèn)開啟的方式。
5.2.3階段三
當(dāng)(Cycel1+Cycel2)≤Timer<(Cycel1+Cycel2+Cycel3)時,溝Ⅱ進水,溝Ⅰ出水。該階段曝氣機和PID控制器的開啟方式同階段二,但需考慮曝氣機的增開與退出。
5.2.2階段四
當(dāng)(Cycel1+Cycel2+Cycel3)≤Timer<Cycel時,溝Ⅰ同時進水和出水,溝Ⅱ不進水、不出水。該階段和階段二一樣,持續(xù)時間短,只是一個過渡階段,因此程序上不考慮曝氣機的增開和關(guān)閉,采用默認(rèn)開啟的方式。
5.3上位機修改
為了方便對全自動模式工藝參數(shù)的修改和過程監(jiān)控,我們對上位機進行了相應(yīng)的修改,如下圖所示:
圖5-1
通過上圖所示窗口,我們可以對反硝化溶解氧和消化溶解氧控制目標(biāo)進行設(shè)定,可以對階段一至階段四各個周期進行設(shè)定,可以進行全自動模式和原先模式的切換,全自動模式下可以進行頻率限制保護和撤銷。此外還可以實時顯示當(dāng)前系統(tǒng)所處的階段,以及這個階段溝Ⅰ和溝Ⅱ的曝氣機控制頻率。
6運行工藝優(yōu)化改進后的優(yōu)勢
6.1氧化溝出水水質(zhì)更加穩(wěn)定
通過此次工藝調(diào)整后,增加了雙溝切換時的過渡階段,目前過渡階段周期為20分鐘,理論上可以降低氧化溝出水中的總磷和氨氮,可通過化驗分析過渡前和過渡后溝Ⅰ、溝Ⅱ中上清液的數(shù)據(jù)來檢驗實際效果,如下表所示:
污
水處理技術(shù)
從上表中可以看出,由于溝Ⅱ同時進水和同時出水,從階段一末到階段二末,水中氨氮和總磷均有小幅度的上升。溝Ⅰ經(jīng)過20分鐘的悶曝后,從階段一末到階段二末,污水中氨氮有了小幅的下降,但不明顯,低于預(yù)期,總磷下降較為明顯,從0.74降到0.57,降幅達到23%,為即將到來的出水提供了一定的保障。
從上表中還可以看出,從階段一末到階段二末的過渡期內(nèi),溝Ⅱ的水質(zhì)要明顯好于溝Ⅰ,因此過渡期內(nèi),溝Ⅱ繼續(xù)出水,等溝Ⅰ經(jīng)過20分鐘的悶曝后再切換成溝Ⅰ出水,可以提高氧化溝出水的穩(wěn)定性。
6.2提高電能的利用率從而降低電耗
目前的模式可以根據(jù)溶解氧控制目標(biāo)對曝氣機頻率進行實時的調(diào)整,不受水質(zhì)水量變化影響,因此電能的利用率大大提高,綜合來看可以降低電耗。從一段時間的電表記錄數(shù)據(jù)來看,工藝調(diào)整前,3號氧化溝平均電耗為90度/千噸水,工藝調(diào)整后平均電耗為75度/千噸水,降低了16%,這從溶解氧歷史曲線記錄中可以形象的看出,如下圖所示:
圖6-1
圖6-2
上述兩張圖是3號氧化溝工藝調(diào)整前和工藝調(diào)整后48小時內(nèi)1#溶解氧和2號溶解氧的歷史數(shù)據(jù),從兩張圖對比來看,工藝調(diào)整前好氧段大部分時間存在曝氣過量的現(xiàn)象,工藝調(diào)整后,好氧段溶解氧非常平穩(wěn),維持在2mg/L附近,高于2mg/L就自動降頻或停止一臺曝氣機,因此減少了電能的不必要浪費,降低了電耗。
6.3抗沖擊能力大大增強
污水廠曾遇到過COD突然升高,曝氣量沒有及時跟上,導(dǎo)致出水氨氮偏高的情況,全自動控制模式是以溶解氧為控制目標(biāo),如果超過一定時間后達不到控制目標(biāo),一個溝內(nèi)的4臺曝氣機會全速運行,正常情況下不會出現(xiàn)曝氣不足的情況,因此抗沖擊能力會大大增強。
7綜合水質(zhì)對比分析
我們分別于5月底和6月上旬依次完成2#氧化溝和3#氧化溝的全自動運行調(diào)試,6月份兩個氧化溝大部分時間運行在全自動模式,因此對比今年6月與去年同期的平均進出水水質(zhì)可以看出整體效果。進出水水質(zhì)如下表所示:
表7-1
從上表中可以看出,和去年同期相比,今年污水廠主要進水指標(biāo)均有一定的上升,尤其是NH3-N、TN明顯上升,但出水指標(biāo)除了NH3-N略高于去年同期外,其余指標(biāo)均好于去年同期,水質(zhì)得到進一步改善,平均去除率如下圖所示:
圖7-1
從上圖可以看出,2014年6月份進出水主要指標(biāo)的去除率除了氨氮持平外,其余均高于2013年6月,COD、TP的去除率提高到了90%以上,TN最為明顯,從50.1%提高到74.7%,較好的解決了污水廠總氮去除的難題。
8結(jié)語
余杭污水廠一直致力于摸索污水廠的“最優(yōu)控制”,此次工藝調(diào)整以及氧化溝的全自動運行進一步強化了反硝化反應(yīng),并確保各工藝環(huán)節(jié)溶解氧的精確控制,提高了出水的穩(wěn)定性。
污水廠DE氧化溝的運行模式主要針對低碳高氮的廢水,核心是圍繞總氮的去除,對于相似的污水廠具有一定的參考意義。氧化溝的全自動運行,有多方面的好處,可以提高出水的穩(wěn)定性和抗沖擊能力;可以提高電能的利用率從而降低能耗,可以減輕值班人員工作量,降低人員因素的影響,最終形成精確控制的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),有較好的推廣意義。
參考文獻:
[1]鄧榮森.氧化溝污水處理理論與技術(shù)[M].第一版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006
[2]周玉文.城市污水處理應(yīng)用技術(shù)[M].第一版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,1996
[3]裴剛.秦桂海.城市污水廠DE氧化溝分階段運行探討[J].中國給水排水,2010(6):95-97
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。