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煙氣調(diào)制系統(tǒng)的加入對脫硫系統(tǒng)的影響及解決方法

發(fā)布時間:2016/6/6 來源:中國石膏制品協(xié)會

1.引言:1.1設(shè)計規(guī)模同煤大唐塔山發(fā)電有限責(zé)任公司2X600MW火力發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)采用典型的石灰石-石膏濕法FGD脫硫工藝技術(shù),主要是采用石灰石(CaC....
1.引言:

1.1設(shè)計規(guī)模

同煤大唐塔山發(fā)電有限責(zé)任公司2X600MW火力發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)采用典型的石灰石-石膏濕法FGD脫硫工藝技術(shù),主要是采用石灰石(CaCO3)作為脫硫吸收劑,石灰石經(jīng)過破碎磨細(xì)制成吸收漿液,在吸收塔內(nèi)吸收漿液與煙氣接觸混合,煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣發(fā)生化學(xué)反應(yīng),二氧化硫從煙氣中去除,最終產(chǎn)物為石膏,脫硫后的煙氣依次經(jīng)過除霧器除去霧滴,經(jīng)GGH換熱升溫后,經(jīng)煙囪排放。

1.2前期運(yùn)行狀況

同煤大唐塔山煙氣脫硫工程由北京博奇電力科技有限公司設(shè)計承建,于2008年7月以后陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)行。截止到2011年2月的兩年半中,系統(tǒng)運(yùn)行工況及各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)始終符合設(shè)計要求,脫硫效率達(dá)到了95%以上的良好狀態(tài),僅存在著電廠改為燃用劣質(zhì)煤后,由于灰分過高經(jīng)常引起電除塵電場跳閘、導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)GGH嚴(yán)重堵塞、影響機(jī)組長周期安全運(yùn)行的問題。

1.3增加煙氣調(diào)制系統(tǒng)

為了適應(yīng)燃用劣質(zhì)煤,能夠保持電除塵的正常運(yùn)行,不使脫硫系統(tǒng)工況惡化,塔山電廠在電除塵前增加了煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng),來改善提高電除塵效率。這是因?yàn)榇笮腿济?a href='http://www.njkoyo.com/sell-list/12.html' target='_blank' >鍋爐普遍采用電除塵器作為煙氣除塵設(shè)備,當(dāng)燃用灰分高的煤時,經(jīng)常會遇到粉塵高比電阻問題。高比電阻粉塵不容易荷電或釋放荷電,積聚在極板上的高比電阻灰層會抑制電暈電流的產(chǎn)生,并容易引起火花甚至反電暈,嚴(yán)重惡化電除塵器各電場的供電質(zhì)量,降低電暈密度。供電質(zhì)量惡化會使電除塵器工作困難,除塵效率下降,粉塵排放超標(biāo)。傳統(tǒng)解決高比電阻的問題是用混媒或控制電流的方法,不能從根本上解決問題,增加煙氣調(diào)質(zhì)是在鍋爐煙氣進(jìn)入電除塵前噴入特殊的調(diào)制劑,來提高電除塵效率。

1.4改變調(diào)整手段保證正常運(yùn)行

塔山電廠煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)投入運(yùn)行后,出現(xiàn)了石膏脫水不干含水量大的問題,運(yùn)維業(yè)務(wù)部和塔山項(xiàng)目部進(jìn)行了積極調(diào)整分析,運(yùn)用排除法手段,逐項(xiàng)尋找和改善影響石膏品質(zhì)的不利因素,最后采取脫硫系統(tǒng)拋漿重新注漿,進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn)觀察的方法,逐步認(rèn)識到增加煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)后對脫硫系統(tǒng)的影響,提出和采取了相應(yīng)的處理措施和方法,加大廢水外排力度,改變了傳統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)整手段,經(jīng)過3個月的不懈努力,保證了脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2.脫硫系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)異?,F(xiàn)象

2.1直接現(xiàn)象。2011年3月21日塔山運(yùn)維項(xiàng)目兩套脫硫系統(tǒng)相繼出現(xiàn)了石膏脫水效果較差的現(xiàn)象,石膏從皮帶機(jī)下料口落至石膏庫大量游離水析出,導(dǎo)致石膏庫內(nèi)積水較多,由于石膏品質(zhì)過差,拉運(yùn)過程中需要拌入大量的粉煤灰,給運(yùn)輸帶來極大不便,同時對石膏庫周圍的環(huán)境污染嚴(yán)重。

2.2運(yùn)行參數(shù)反應(yīng)。由于本次出現(xiàn)的情況在以往的運(yùn)行過程中未曾遇到,且兩套系統(tǒng)的PH和效率均正常,主要的問題在于石膏漿液經(jīng)石膏旋流器底流至皮帶脫水機(jī)后,石膏濾餅出現(xiàn)大面積裂縫,導(dǎo)致真空度大量泄漏,正常運(yùn)行真空度維持在-40--60KPa,濾餅出現(xiàn)裂縫時真空度維持在-30KPa左右。按照運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),石膏濾餅略有裂縫是石膏脫水品質(zhì)較好的一個側(cè)面反應(yīng),同時石膏作為脫硫系統(tǒng)的標(biāo)志性產(chǎn)物,品質(zhì)越差直接反映系統(tǒng)的運(yùn)行情況(PH值和效率異常),比如漿液中毒后PH值很難維持在5.2-5.6之間,下降至4.0甚至更低,脫硫效率相應(yīng)下降,而本次出現(xiàn)的問題都與常理不符(PH和效率正常,石膏濾餅裂縫,石膏黏度很大,含水量嚴(yán)重超標(biāo))給調(diào)整工作帶來很大不便,此問題維持了近3個月。

3.異?,F(xiàn)象的運(yùn)行分析及處理措施

為了解決石膏脫水的問題,我們一方面從形成石膏化學(xué)反應(yīng)過程上尋找原因,一方面從設(shè)備上尋找原因。

3.1改善影響石膏化學(xué)反應(yīng)的因素:

1由于石膏漿液黏度過大,考慮為氧化風(fēng)量不夠引起,加開一臺氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,將氧化風(fēng)量增加之前的兩倍達(dá)到10000m3/h,試運(yùn)行一段時間效果不佳。

2考慮到低PH值利于石膏的氧化結(jié)晶,試著降低PH值運(yùn)行一段時間效果亦不佳。

3為了保證將系統(tǒng)內(nèi)的有害離子最大限度的排出系統(tǒng),加大了廢水系統(tǒng)的外排水量,停止工業(yè)廢水回收使用,轉(zhuǎn)而加大新工藝水補(bǔ)水量,對系統(tǒng)漿液進(jìn)行稀釋處理。

3.2檢查設(shè)備出力是否符合設(shè)計要求。

1檢查石膏脫水皮帶機(jī)的真空度,現(xiàn)場用塑料布鋪滿濾餅皮帶機(jī)的真空度能上升至-40KPa左右,確認(rèn)系統(tǒng)真空無泄漏,可以排除皮帶機(jī)的問題。

2聯(lián)系石膏脫水皮帶機(jī)制造廠家到現(xiàn)場檢查皮帶機(jī)和石膏旋流器均未發(fā)現(xiàn)問題。

3.3系統(tǒng)拋漿重新啟動進(jìn)行試驗(yàn)觀察

脫硫工藝系統(tǒng)復(fù)雜,影響石膏含水率的因素比較多,各因素之間又相互影響。導(dǎo)致石膏品質(zhì)較差的原因歸結(jié)到底就是系統(tǒng)建立的反應(yīng)平衡被破壞,而往往破壞系統(tǒng)平衡的多為一種或多種化學(xué)物質(zhì)直接參與反應(yīng)或長期離子富集導(dǎo)致某種離子超標(biāo)所引起。

為了找出問題的焦點(diǎn)徹底排除離子的干擾,我們決定首先對#2脫硫系統(tǒng)進(jìn)行拋漿處理,檢查吸收塔內(nèi)部設(shè)備,重新對系統(tǒng)進(jìn)水、進(jìn)漿、加石膏晶種,建立系統(tǒng)新的平衡。

2011年5月19日至2011年5月23日申請停運(yùn)#2脫硫系統(tǒng)對#2系統(tǒng)進(jìn)行了拋漿處理,系統(tǒng)停運(yùn)后進(jìn)行檢查,打開除霧器人孔門看到一級除霧器堵塞比往常嚴(yán)重很多,打開吸收塔人孔門看到塔內(nèi)漿液沉積很是嚴(yán)重,石膏黏度相當(dāng)大。5月23日對系統(tǒng)進(jìn)水、進(jìn)石灰石漿液、加入80噸石膏晶種后重新啟動系統(tǒng),啟動系統(tǒng)后8小時嘗試第一次脫水,石膏已經(jīng)可以脫干,皮帶機(jī)真空度上升至-56KPa,24日嘗試第二次脫水可以脫干,27日#2脫硫系統(tǒng)密度上升至1160Kg/m3,啟動脫水系統(tǒng)石膏品質(zhì)很好,28、29日均正常,30日早#2脫硫系統(tǒng)石膏脫水恢復(fù)到以前的情況,濾餅裂縫嚴(yán)重,真空度降至-30KPa。

2011年5月25日至2011年5月29日我們同樣對#1脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了拋漿處理,開啟除霧器和吸收塔人孔門檢查看到的情況和#2系統(tǒng)一樣。向#1塔注漿時,為了節(jié)省水和降低事故漿液箱的液位我們將#2系統(tǒng)和事故漿液箱的部分漿液返至#1塔,系統(tǒng)整套啟動后發(fā)現(xiàn)漿液沉淀很慢,啟動脫水系統(tǒng)后濾餅裂縫嚴(yán)重,真空度降至-30KPa。

通過對兩套脫硫系統(tǒng)拋漿重新建立平衡可以看出,設(shè)備本身不存在問題,短期能使兩套系統(tǒng)漿液出現(xiàn)同樣問題的因素歸根到底必然是兩套系統(tǒng)所共用的三個方面:煙氣、水、石灰石。

4.確立脫硫系統(tǒng)正確的調(diào)整思路及過程

4.1#1脫硫系統(tǒng)調(diào)整經(jīng)過

建立在兩套系統(tǒng)拋漿重新建立平衡可以使石膏脫干的基礎(chǔ)上,通過對前期脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的對比和目前存在的問題分析,我們認(rèn)為短期內(nèi)離子的富集不可能導(dǎo)致漿液很快產(chǎn)生問題,必然是一種物質(zhì)直接參與了化學(xué)反應(yīng),對#2系統(tǒng)的化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,拋漿后7天內(nèi)的化驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常,只有Mg2從最初的700mg/L,5天內(nèi)上升至3000mg/L,考慮到目前煙氣成分變化新增加進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的化學(xué)物質(zhì)就SO3一種,很快將此問題和前面煙氣調(diào)制產(chǎn)生的SO3聯(lián)系在了一起,為了驗(yàn)證問題存在的可能性,2011年5月30日下午我們申請#1煙氣調(diào)制系統(tǒng)退出運(yùn)行,將#2煙氣調(diào)制的硫磺量減為一半,利用化驗(yàn)室現(xiàn)有的化驗(yàn)條件,我們對#1脫硫系統(tǒng)的Mg2進(jìn)行跟蹤化驗(yàn),利用外排廢水和外排漿液將Mg2降至1500mg/L時#1脫硫系統(tǒng)石膏恢復(fù)正常,隨后我們試著將Mg2含量試著升高,一旦Mg2含量升高石膏品質(zhì)立即變差。如今將Mg2維持1500mg/L以下運(yùn)行,#1系統(tǒng)基本正常。

4.2#2脫硫系統(tǒng)調(diào)整經(jīng)過

由于#2煙氣調(diào)制一直未能退出運(yùn)行,且二期場地不足不能外排漿液,#2脫硫系統(tǒng)Mg2從5月30日至6月27日一直未降至1500mg/L以下,石膏品質(zhì)一直未能改觀,6月27日#2脫硫系統(tǒng)進(jìn)行離線沖洗,計劃利用此次機(jī)會將Mg2降至1500mg/L以下。2011年6月27日至2011年6月30日由于#2GGH和除霧器堵塞嚴(yán)重,#2脫硫系統(tǒng)停運(yùn)沖洗,此時旁路全開(等于將煙氣調(diào)制中的SO3排除)利用此次機(jī)會加大漿液外排最終將#2脫硫系統(tǒng)的Mg2降至1500mg/L以下,2011年7月3日#2脫硫系統(tǒng)第一次脫水石膏脫干。

至此兩套脫硫系統(tǒng)經(jīng)過近三個月的調(diào)整,兩套全部恢復(fù)正常!

5.結(jié)論

5.1通過對兩套系統(tǒng)拋漿重新建立系統(tǒng)內(nèi)平衡來看造成石膏品質(zhì)差的問題歸結(jié)于兩套系統(tǒng)的共同原料:水、煙氣、石灰石。

5.2作為煙氣調(diào)制和脫硫系統(tǒng)兩個系統(tǒng)來講,單獨(dú)的運(yùn)行都不存在任何問題,前期脫硫系統(tǒng)石灰石含量較低,Mg2含量高于目前很多,且大量的補(bǔ)工業(yè)廢水,系統(tǒng)內(nèi)Mg2維持在5000mg/L左右,依然運(yùn)行正常,但兩個系統(tǒng)共同運(yùn)行后就出現(xiàn)了石膏脫不干的現(xiàn)象。

5.3通過對2脫硫系統(tǒng)調(diào)整經(jīng)過的分析,可以看出:一旦系統(tǒng)建立平衡(#1脫硫系統(tǒng))石膏結(jié)晶正常,石膏旋流器底流濃度增大,利于游離水的析出,一部分鎂離子從廢水系統(tǒng)排出整個脫硫系統(tǒng),一部分鎂離子通過事故漿液箱外排,這是#1脫硫系統(tǒng)Mg2基本能維持在1500mg/L以下運(yùn)行的根本原因;#2脫硫系統(tǒng)石膏晶體遲遲不能長大,導(dǎo)致石膏濾餅裂縫嚴(yán)重,且由于事故漿液箱不能外排漿液降低鎂離子,導(dǎo)致#2系統(tǒng)Mg2遲遲不能降至1500mg/L以下,系統(tǒng)主平衡一直未建立。

5.4通過查閱資料脫硫石膏制品,在較潮濕的環(huán)境中,表面曾發(fā)生“反霜”現(xiàn)象,該“霜”經(jīng)過化學(xué)分析,其中含MgO,CaO,SO3,x-衍射測出主要物相是當(dāng)MgSO4?4H2O,也就說當(dāng)系統(tǒng)中MgO,CaO,SO3大量存在時,生成物首先是MgSO4?4H2O而非CaSO4?2H2O。它的形成是:制品中的MgSO4為可溶性物質(zhì),可從制品內(nèi)部析到表面,當(dāng)遇到空氣中濕度較大時,吸潮而成鎂鹽。

同時,鎂離子在結(jié)晶過程中也是一種晶體污染物,它將顯著地降低副產(chǎn)物地結(jié)晶性能。硫酸鎂會影響石膏的純度,同時也需要更多的沖洗水。

5.5原因和討論:造成本次石膏品質(zhì)長期很差的原因是SO3隨煙氣源源不斷的進(jìn)入脫硫系統(tǒng),直接與脫硫系統(tǒng)中的Mg2(Mg2主要來源為原料石灰石和工藝水)反應(yīng)生成MgSO4?nH2O結(jié)晶,此結(jié)晶直接對CaSO4?2H2O結(jié)晶產(chǎn)生影響,抑制其結(jié)晶的生成。

從化學(xué)反應(yīng)的角度和實(shí)際運(yùn)行調(diào)整的過程來分析,過量的SO3和過量的Mg2生成大量的MgSO4?nH2O結(jié)晶,對系統(tǒng)的影響是致命的,一旦大量的MgSO4?nH2O結(jié)晶生成,石膏品質(zhì)瞬間發(fā)生變化。試驗(yàn)過程中我們試著將事故漿液箱的漿液(Mg22000mg/L左右)返至#1吸收塔,瞬間石膏脫不干,由此可以驗(yàn)證Mg21500mg/L為系統(tǒng)的零界點(diǎn),一旦系統(tǒng)內(nèi)Mg2》1500mg/L,石膏就會脫不干。

從化學(xué)反應(yīng)來講,運(yùn)行正常后我們對于SO3一塊未作定量要求,只是把系統(tǒng)內(nèi)Mg2維持在了1500mg/L左右,即SO3持續(xù)過量而Mg2定量維持在1500mg/L左右,故生成的MgSO4?4H2O結(jié)晶的量是一定的,且降到了最低,不會明顯影響主反應(yīng)CaSO4?2H2O結(jié)晶的生成。

6.后期運(yùn)行存在的問題及建議

6.1外排場地必須考慮

從目前#1脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行情況來看Mg2維持在1500mg/L左右,濾餅裂縫依然存在不過明顯減少,皮帶機(jī)真空度能維持在-45KPa左右,石膏脫水正常,但一旦事故漿液箱漿液返塔石膏立即脫不干,這就是說目前的運(yùn)行狀況Mg2必須維持在1500mg/L左右。但對整個脫硫系統(tǒng)來講維持如此低的Mg2量,必須產(chǎn)生大量的外排漿液和廢水,且事故漿液箱的漿液不能返塔在系統(tǒng)內(nèi)消化,一旦石膏出現(xiàn)問題(Mg2≥1500mg/L)必須大量外排漿液來處理此問題,外排場地必須考慮。

6.2慎重選擇補(bǔ)充水源

在整個脫硫系統(tǒng)中Mg2的來源主要為石灰石和水,經(jīng)化驗(yàn)工業(yè)廢水的Mg2含量為100mg/L左右,工藝水Mg2含量為50mg/L左右,所以從目前系統(tǒng)運(yùn)行情況來看工業(yè)廢水應(yīng)該少用或者不用。

6.3需重新核定Mg2和SO3最大含量

從目前的情況來看我們只對脫硫系統(tǒng)內(nèi)的Mg2進(jìn)行了定量,而未對SO3做定量試驗(yàn),由于局限于化驗(yàn)設(shè)備和化驗(yàn)手段,僅僅是從運(yùn)行現(xiàn)象上分析認(rèn)識,來把握兩者的關(guān)系,最終還需要從化學(xué)反應(yīng)平衡角度做進(jìn)一步實(shí)驗(yàn),掌握準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),才能全面認(rèn)識石膏含水量大的機(jī)理。

注:本文僅是運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),因受技術(shù)條件限制,只是從脫硫表面現(xiàn)象上進(jìn)行總結(jié)分析,其中反應(yīng)因素的內(nèi)在機(jī)理還需要進(jìn)一步用科學(xué)手段驗(yàn)證。

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