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SBR法廢水處理工藝處理烤鰻廢水

發布時間:2011年10月4日 來源:

....

  概述


  福建省某冷凍食品有限公司是一家主要生產烤鰻的中外合資企業,生產過程中排放的廢水主要含有血液。油脂、鰻魚內臟碎塊和醬油(調味品),可生化性較好。工程采用厭氧調節——SBR法廢水處理工藝,經2個月的調試運行后通過竣工驗收,監測結果表明,處理后出水符合GB8978——1996《污水綜合排放標準》中一級排放標準。


  1 水質及處理工藝


  1.1 廢水水量、水質


  該廠擁有一條烤鰻生產線,年生產烤鰻1000t,平均日產5t烤鰻成品,單位產品耗水率30m3,即設計處理規模150m3/d。


  排入廢水處理站的廢水包括剖殺工序廢水和車間清洗廢水,其中剖殺工序廢水占75%,內含血紅蛋白。油脂和鰻魚內臟碎塊;車間清洗水主要含油脂和調味品。混合廢水中油脂、NH3-N、SS等指標均較高,具體數據見表3。
1.2 處理工藝確定


  廢水處理選擇SBR為主體的處理工藝,其流程如圖1。

 

 

  廢水經過格網和隔油池處理后進入厭氧調節池,并由高位出水口重力流入SBR池,曝氣、沉淀后排放。SBR池中剩余污泥定期由潛污泵提升到污泥干化場,干泥可作為農肥,污泥滲濾液回流到調節池再處理。


  1.3 主要構筑物


  主要構筑物、設備及其工藝參數見表1。

 

表1 主要構筑物及其工藝參數

構筑物

型號規格

數量

設計及運行參數

格網

尼龍,網眼d=5mm

2套

一天更換2次

隔油池

磚砌1.4m×1.4m×1.2m

4格

停留時間0.47h

厭氧調節池

鋼筋混凝土

1座

停留時間1.2d

 

10m×6m×3.6m

分2格

 

SBR系統

鋼筋混凝土

1座

DO:0.5-2.0mg/L

 

19m×6m×3.96m

分3格

進水、曝氣、沉淀、排水、閑置等運行時間安排見表2

 

穿孔管曝氣、層管出水

 

置等運行時間安排見表2

污泥干化場

磚砌4m×2m×1.15m

2座

 

羅茨鼓風機

R221

2臺

Qp=6.2m3/min
Hp=39.2kPa
N=11kW


  2 設計要點


  2.1 預處理:包括格網和隔油池。


  廢水中含有大量鰻魚的內臟碎塊,采用提拉替換式尼龍網袋作為格網,有效地防止了該部分物質進入后續處理系統,攔截的懸浮物可作為豬飼料,隔油池將油脂回收利用,同時避免了油脂對后續處理的不良影響。


  2.2 厭氧調節池


  廢水經1天多的停留后,血紅蛋白等大分子有機物將被厭氧菌分解成有機小分子,更容易在后續好氧處理中氧化分解。廢水采用重力作用流人SBR系統,不設置提升泵,降低了設備投資和運行費用。


  2.3 通過SBR系統曝氣調節、控制混合液的溶解


  氧和沉淀、閑置時間,使有機污染物得到有效去除,同時達到良好地脫氮效果。


  3 調試運行


  3.1 培菌、馴化


  ①培菌過程:投加1.5t的濕豬糞作為接種污泥,放入烤鰻廢水進行悶曝,每天排放適量上清液,再補充原水。如此循序漸進,隨著每天更換水量的日益提高,20d后完成活性污泥培養,此時池中滿流量時混合液的NLSS已達2500mg/L。


  ②馴化運行:活性污泥培養完畢后,即開始系統馴化運行,此過程主要同步監測溶解氧,控制鼓風機運行,共歷時1個月。


  3.2 運轉情況


  調試運行期間水溫20-28℃,平均CODcr,約700mg/L,系統運行周期安排見表2。


  3.3 驗收監測情況


  系統穩定運行半個月后,由環境監測站連續3d的取樣監測結果表明,出水完全達到設計和排放標準要求,其中NH3-N指標遠優于排放標準水質,見表3。

 

表2  系統運行周期時間表

 

進水狀態

曝氣狀態

沉淀狀態

排水狀態

閑置狀態

第一階段

第二階段

第三階段

時間安排

8:00-18:00

8:00-14:00

14:00-20:00

20:00-4:00

4:00-6:00

6:00-7:30

7:30-8:00

DO值/(mg.L-1)

 

0.5-1.0

1.0-2.0

0.5-1.0

 

 

 

鼓風機運行臺數

停機

1臺

2臺

1臺

停機

停機

停機


表3  水質監測數據

項目
序號

pH

色度稀釋倍數

CODcr/(mg.L-1)

BOD5/(mg.L-1)

SS/(mg.L-1)

氨氮/(mg.L-1)

動物油脂/(mg.L-1)

進口

出口

進口

出口

進口

出口

去除率
/%

進口

出口

去除率
/%

進口

出口

去除率
/%

進口

出口

去除率
/%

進口

出口

去除率
/%

1

6.77

7.59

14

6

1630

92.8

 

657

26.0

 

585

45.0

 

41.8

1.45

 

92.6

17.4

 

2

6.75

7.58

12

6

989

95.2

 

490

26.2

 

602

54.0

 

40.3

1.56

 

90.4

16.8

 

均值

6.76

7.58

13

6

1300

94.0

92.8

574

26.1

95.5

594

49.5

91.7

41.0

1.50

96.3

91.5

17.1

81.3

1

5.53

7.59

20

4

501

86.0

 

266

26.4

 

462

21.0

 

42.4

1.34

 

75.6

15.6

 

2

6.01

7.58

25

5

688

82.0

 

339

26.9

 

487

35.0

 

44.4

1.39

 

76.2

15.3

 

均值

5.77

7.58

20

4

594

84.0

85.9

302

26.6

91.2

474

28.0

94.1

43.4

1.36

96.9

75.9

15.4

79.7

1

7.14

7.33

20

4

723

84.8

 

333

25.3

 

413

61.0

 

38.7

2.57

 

89.4

17.2

 

2

6.97

7.35

15

5

701

83.2

 

342

25.6

 

416

67.0

 

39.8

2.68

 

89.5

17.0

 

均值

7.06

7.34

18

4

712

84.0

88.2

338

25.4

92.5

414

64.0

84.5

39.2

2.62

93.3

89.4

17.1

80.9


  4 體會


  ① 烤鰻廢水類似于屠宰廢水,需經完善的預處理后才可進入生物處理系統,避免內臟碎塊等大顆粒懸浮物、汕脂等對微生物的不良影響。


  ②廢水中含含大量血紅蛋白,采用厭氧生物法可使之分解成更易好氧生化的小分子有機物。


  ③通過調節曝氣量,控制混合液溶解氧的方法,能夠保證SBR系統具有良好的脫氮效果。


  5 結論


  ①SBR法處理烤鰻廢水效果好,CODcr、BOD5、SS和NH3-N等指標的去除率均達到90%以上。


  ②系統工藝操作簡單、運行可靠。


  ③基建投資省:土建14.4萬元,設備及安裝7.2萬元,噸水投資1440元。


  ④運行費用低:噸水電耗1.6kw·h,即電費0.63元/t水。
 


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