摘要:文章主要介紹了廣東羅定電廠SNCR+SCR脫硝技術的基本原理,工程簡介,同時對運行中存在的氮氧化物濃度偏高、反應器入口煙溫偏高、噴槍堵塞、尿素站稀釋水
泵切換時打不起壓等問題進行分析并采取措施予以解決。
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鍋爐概況
廣東羅定電廠鍋爐為DG420/13.7-Ⅱ2,是與135MW汽輪發電機組配套的超高壓、一次中間再熱Π型布置、自然循環汽包爐,單爐膛、燃燒器四角布置、切圓燃燒、平衡通風、固態排渣、采用管式空氣預熱器、鋼筋混凝土構架(單排柱),是由東方鍋爐廠為燃用無煙煤而設計生產的,設計煤種山西晉東南無煙煤。因無煙煤市場上采購困難,而且燃用無煙煤煤耗相對較高,為降低電廠成本和煤耗。2012年公司利用A級檢修的機會,將兩臺鍋爐設計煤種改為Vdaf=40.66%的山西煙煤。
2 SNCR+SCR脫硝技術原理
2.1 SNCR原理
SNCR的基本原理是在沒有催化劑的情況下,向800℃~1150℃爐膛中噴入還原劑氨或尿素,還原劑“有選擇性”地與煙氣中的NOx反應并生成無毒、無污染的N2和H2O。SNCR的NOx脫除效率主要取決于反應溫度、NH3與NOx的化學計量比、混合程度、反應時間等。SNCR的反應溫度控制至關重要,若溫度過低,NH3的反應不完全,容易造成NH3逃逸上升;而溫度過高,NH3則容易被氧化為NO,抵消了NH3的脫硝效果。溫度過高或過低都會導致還原劑損失和NOx脫除率下降。
當用尿素作還原劑時其反應可表示為:
NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2
2NO+4NH3+2O2→3N2+6H2O
6NO2+8NH2→7N2+12H2O
在尿素還原NOx的同時也會有從尿素溶液中揮發出來的NH3分子與O2發生的反應:
4NH3+5O2→4NO+6H2O
4NH3+3O2→2N2+6H2O
2.2 SCR原理
羅定電廠SCR脫硝工藝采用選擇性催化還原方法,即在裝有催化劑的反應器里,煙氣與SNCR系統逃逸的氨在催化劑的作用下發生還原反應,生成無害的N2和H2O,實現脫除氮氧化合物的目的。其主要化學還原反應如下:
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O
SCR(脫硝系統)催化劑的工作溫度是有一定范圍的,溫度過高(>450℃)時催化劑會加速老化;當溫度在低于290℃以下時,在同一催化劑的作用下,另一副反應也會發生:
2SO2+O2→2SO3
NH3+H2O+SO3→NH4HSO4
即生成氨鹽,該物質粘性大,易粘結在催化劑和鍋爐尾部的受熱面上,影響鍋爐系統的正常運行。因此,只有在催化劑環境的煙氣溫度在290℃-430℃之間時方允許啟動脫硝。
3 脫硝工程簡介
羅定電廠脫硝工藝主要分為兩大部分。第一部分為SNCR系統,第二部分為SCR系統。在合適溫度區間的爐膛中噴入還原劑尿素,尿素在爐膛中分解為氨和異氰酸,并與煙氣中的NOx反應。未參加反應的氨氣逃逸至SCR反應器。在反應器內的催化劑催化下進一步與煙氣中的NOx反應,從而實現SNCR+SCR混合脫硝。工藝流程如圖1所示。
4 存在的問題及其處理
4.1 氮氧化物排放濃度偏高
我廠脫硝系統投運以來, NOx濃度長期偏高,難以達到設計值(設計值為<100mg/Nm3),且隨工況變化波動較大,如果調整不及時易出現超標現象。為了提高脫硝效率,使NOx排放達到國家要求(<200mg/Nm3),我們在運行方式上采取了如下措施:
(1)在進行加減負荷、啟停制粉等操作時,由于爐膛氧量、出口煙溫等參數均會發生很大變化,從而影響脫硝效率及NOx排放。因此,在進行操作時,監盤人員應提前做出調整,以防NOx濃度超標。
(2)屏過后溫度兩側平均大于700℃(A、B兩側溫差盡量控制在50℃以內,超出應進行運行調整)SCR進口煙溫任一測點溫度大于320℃,采用上層8支噴槍與補氨層噴槍組合運行,滿足排放要求和氨逃逸不超即可。
(3)屏過后溫度兩側平均在600~700℃之間(A、B兩側溫差盡量控制在50℃以內,超出應進行運行調整),采用上層噴槍1~5號噴槍運行和前墻下層1~4支中的兩支運行,如未能滿足排放要求,可增投前墻下層1~4中的另外兩支運行。
(4)當屏過后平均溫度小于600℃優先選用下層1~4噴槍,排放不能滿足要求,可增投上層1-5號噴槍運行。
(5)SCR進口煙溫任一測點溫度都大于320℃,補氨層噴槍不受限制,數量視排放量和氨逃逸確定。當SCR進口煙溫平均小于315℃,禁止投運補氨層噴槍;當SCR進口煙溫任一測點小于305℃時,禁止投運測點對應上方的補氨層噴槍。
(6)當升爐時機組在65MW前,應投入SNCR噴槍運行,保證NOx排放<200mg/m3,若排放超標且SCR入口煙溫未達到投運條件時,應穩定負荷不超65MW,通過燃燒調整,提高爐溫,盡快達到投入補氨層噴槍的條件。
采取以上措施后,我們很好的將NOx濃度控制在國家規定范圍內。
4.2 反應器入口煙溫偏高
我廠SCR投運以來,反應器入口溫度長期偏高,且時常超過規定上限溫度值430℃,嚴重威脅催化劑使用壽命。為此,我們采取如下措施:
(1)限負荷運行。負荷越高,煙溫越高,反應器入口溫度也相應增加。因此合理分配兩臺機組負荷,將反應器入口溫度偏高的那臺機組適當降低負荷運行,以保證反應器入口溫度不超規定值。
(2)保證鍋爐安全前提下,適當降低爐膛風量,也能起到降低煙溫的作用。
(3)保持高粉位交班。反應器入口溫度高時,停運一側制粉,以降低爐膛出口溫度。
(4)適當調整煙氣擋板開度,溫度高時,適當關小對應上方煙氣擋板,減少煙氣流量,以達到降低煙溫的目的。
(5)利用機組大修期間,對鍋爐進行改造,增加尾部煙道受熱面,徹底解決該問題。
4.3 噴槍堵塞
噴槍在使用過程中出現堵塞是較常見的故障。對此,我們主要采取以下措施:
(1)定期檢查噴槍流量是否正常,出現流量低時,及時退出運行,并通知維修處理。
(2)在投運噴槍前應對其試水,檢查其霧化效果良好后,方可投入運行。
(3)退出噴槍運行前,應對其用稀釋水進行沖洗10分鐘,防止尿素結晶,引起噴槍堵塞。
(4)對未投運的噴槍,保持壓縮空氣常開,同時還要定期試水,以保證其管道通暢,霧化良好,隨時可投入運行。
4.4 尿素站稀釋水泵切換時打不起壓
尿素站投運以來,兩臺稀釋水泵定期切換時,備用泵經常出現打不出水現象。我們分析主要由于備用泵內積空氣引起,因此,我們對系統進行了以下改造:
(1)將兩臺稀釋水泵入口管分開。原設計兩臺泵入口共用一根母管,這樣造成入口稀釋水全部向運行泵流走,備用泵入口管道不能充滿水,空氣進入管道內,引起備用泵啟動時打不出水。現將兩臺稀釋水泵入口管分開,分別接入水箱內,使得備用泵入口管道及泵體始終充滿水,無空氣漏入,很好的解決了備用泵打不起壓的問題。
(2)在泵的入口增加了排空氣門。原設計入口管道無排空氣門,一旦有空氣,將無法排出。增加空氣門后,啟泵時可開啟排空氣門,待有水出后再關閉。
(3)將稀釋水箱水位最低值設高。原設計稀釋水箱水位低于0.5米,開啟補水門補水。水位低,易引起泵入口斷水,漏空氣,影響泵的正常運行。現改為低于0.9米開啟補水門,以提高泵入口壓力,保證泵的安全穩定運行。
5 結束語
羅定電廠脫硝系統投運以來,基本能滿足國家政策規定的排放要求200mg/Nm3以內。盡管在運行中遇到很多問題,但經過電廠方面分析,并采取有效措施,基本都已得到解決,脫硝系統整體運行安全,穩定。
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