近年來,大氣污染防治受到各行業關注,空氣質量是人們關注的焦點,廢氣治理是各工業企業關鍵環節,本文將進行輪胎生產過程中的廢氣污染物源強及大氣環境影響分析,內容如下:
摘要:文章介紹了某輪胎企業生產廢氣產生的實測數據,并根據實際橡膠消耗量,分析了不同污染物的單位產生系數,為同類企業的環評提供了類比數據,同時對該企業的廢氣大氣環境影響進行了分析,結果表明對大氣環境影響較小。
0 引言
輪胎在生產過程中會產生一定的廢氣,對周邊大氣環境構成一定的污染。一些地方由于城市擴張,造成了住宅包圍工廠的現象,還帶來了一定數量的環保投訴問題。
環境影響評價是在項目建設之前通過分析項目的污染物產生情況,對其環境影響進行評價。在具體工作過程中,污染物源強的確定起基礎性作用,直接決定了評價結論的準確性。
目前環評工作過程中大多采用物料衡算法進行工程分析,對于輪胎生產企業而言,廢氣中污染物成分較復雜,采用物料衡算無法實現。
另外,部分環評報告中源強數據與實際情況偏差很大,在一定程度上影響了評價結論的可信度。因此類比同類企業數據成了一個較好的選擇。
本文通過介紹某輪胎生產企業的實際廢氣監測數據,統計分析其污染物產生系數,分析對大氣環境的影響,為廣大環評同行提供同類企業的類比資料,以提高工程分析的準確性。
1 企業概況
某輪胎生產企業設計年產200萬條子午線輪胎,采用橡膠、硫磺、炭黑等原料,生產過程包含混煉、擠出、成型、硫化、產品檢驗等幾個工序。生產過程中產生的廢氣有混煉配料粉塵、炭黑塵、橡膠廢氣(含硫化氫、非甲烷總烴、惡臭、粉塵)。
該企業2012年投入生產試運行,主體工程與環保設施運行良好,同年進行了竣工環保驗收監測,連續監測2天,每天監測3次。監測期間平均橡膠用量為22.8t/d,生產負荷達設計能力的82%,連續24小時運行。
2 生產廢氣產生情況實測
該企業混煉配料工序產生的粉塵采用2套布袋除塵器處理,分別通過2個15m高排氣筒排放;混煉工序炭黑粉塵采用2套布袋除塵器處理,通過2個布袋除塵器處理后分別由2座15m高排氣筒排放;
橡膠廢氣中含有顆粒物、非甲烷總烴、硫化氫和惡臭,采用1套蜂窩陶瓷廢氣
凈化過濾器處理之后由1座15m高排氣筒排放;噴涂脫模劑粉塵經過2套布袋除塵器處理后由2座15m高排氣筒排放。
各部分廢氣的治理措施如表1所示。各裝置進口污染物實測情況如見表2所示。
3 污染物產生系數的推算
通過采用各處理設施進口的監測數據,對各污染工序污染物的產生系數進行推算。推算采用下式計算:
4 大氣環境影響
通過采用《環境影響評價技術導則——大氣環境》(HJ2.2-2008)推薦的SCREEN3模式預測:
a. 配料粉塵在下風向的最大落地濃度0.0047mg/m3,最大濃度占標率1.04%,最大濃度出現在下風向距排氣筒67m處;
b. 炭黑粉塵在下風向的最大落地濃度0.0048mg/m3,最大濃度占標率1.07%,最大濃度出現在下風向距排氣筒84m處;
c. 噴涂脫模劑粉塵在下風向的最大落地濃度0.0055mg/m3,最大濃度占標率1.22%,最大濃度出現在下風向距排氣筒71m處。
d. 橡膠廢氣中顆粒物在下風向的最大落地濃度0.0210mg/m3,最大濃度占標率4.67%;
e. 非甲烷總烴在下風向的最大落地濃度0.0031mg/m3,最大濃度占標率0.16%;
f. 硫化氫在下風向的最大落地濃度0.00002mg/m3,最大濃度占標率0.23%。
g. 各污染物最大濃度出現在下風向距排氣筒399m處。
可見,各部分廢氣經過有效的處理之后,排放的污染物最大落地濃度對大氣環境的貢獻值較低,說明各部分廢氣對周邊的大氣環境影響較小。
5 小結
(1)本案例中廢氣污染物的產生源強和排放情況均為現場實測數據,通過對實測數據的分析,給出不同污染物的產生系數,對同類項目環評過程中的源強類比具有參照價值。
(2)通過對實測排放數據分析表明,輪胎廠的粉塵、炭黑塵、橡膠廢氣經過有效的處理之后,對周圍大氣環境影響較小。
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