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電除塵器除塵效率低的原因分析及改造實踐

發布時間:2011年1月3日 來源:

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    3、原料配比進行適當的變化。對于影響除塵器除塵效率的“罪魁禍首”一秘魯粉進行逐步的減少,由最早的40%下降至20%。最后下降到10%,并配人10%的揚地粉作為補充。另外,經觀察,除塵灰的配加也是影響除塵效果的重要因素,我們也做了適當的配比變化。


    4、將灰斗的電加熱改為蒸汽加熱,減少灰斗加熱的故障率,提高灰斗溫度,防止粉塵在灰斗內結露、受潮而板結影響下灰。


    5、增加卸灰次數,使灰斗內積灰保證在低料位。這樣既能保證灰斗內積灰及時清除,防止托電場,又能保證灰斗密封性,防止灰斗下部漏風和二次揚塵。


    6、加強除塵設備的管理。制訂合理的操作規范和執行制度;對除塵器的運行情況進行隨時監視、記錄,如有異常,隨時采取相關措施,保證設備運行穩定;加強對燒結生產操作的管理,使進口煙氣在除塵器設計要求之內。


    7、每次停機后,加強對電除塵器內部檢查,及時處理問題,并對陽極板和陰極線進行清掃,保證除塵效率。


    8、建立一支專業的維護和維檢隊伍,及時、準確的處理和診斷電除塵在運行過程中遇到的“疑難雜癥”,減少了除塵器的故障率,保證了作業率。


    5改造后的效果


    電除塵器經過以上改造和運行、操作的調整后,漏風、堵灰、極板積灰等現象得到了顯著改善,電流、電壓運行也趨于正常,除塵效率得到了顯著提高。改造前后。絡塵器外排濃度監測結果變化情況如下表。

 

 

    從上表和曲線圖中可看出,除塵器經過改造后,每次監測的煙氣外排濃度均低于改造前的監測濃度。除一次由于燒結設備短暫故障,風機開關閘門的影響外,其他七次監測結果均低于國家煙塵外排標準,并且已經達到了設備的設計范圍以內,其中一次測得的最低外排濃度達到了20.65mg/m3,遠遠低于國家標準和設備設計范圍。尤其在安裝聲波清灰器和變料以后,除塵器運行電壓和電流得到明顯的變化,除塵效率也大大的提高。


    6結語


    影響電除塵器除塵效率的因素是多方面的,而且也是隨著生產的變化和設備的磨損老化不斷出現的。以上幾個因素只是隨著生產出現的常見設備問題,對于原料配比的影響還需在以后的生產、設備運行過程等多方面入手,及時處理出現的新的問題、新的故障,以便使電除塵器達尹。更優工作環境,發揮其應有的貢獻,創造更大的經濟效益、環保效益與社會效益。

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