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UASB/接觸氧化/混凝沉淀工藝處理水果、蔬菜脫水廢水

發布時間:2012年1月6日 來源:

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 四、工藝調試1、UASB厭氧調試


 ?。?)、調試過程


  UASB采用中溫厭氧,通過應用換熱器將進水溫度加熱到35~38℃。調試之始為3月中旬,為加快調試進程,首先將市政污水廠脫水污泥10噸作為菌種進行接種,通過人孔將污泥投入UASB罐內,進一步培養馴化。因廠方生產的關系,調試時只有水果脫水廢水,而此廢水CODcr值較合同高,均值在7000~12000mg/l之間。將廢水稀釋至CODcr值小于5000mg/l,pH值調整為6.5~8.0,SO2濃度為100mg/l以下,進水至設計水位;后,一周內處于悶厭狀態,每天只開啟UASB內循環泵數小時。這中間,發現換熱器不能將水溫提升至所需溫度,分析原因為換熱器形式不合適,后將原板式換熱器更換為湍流式換熱器,才保證了水溫。在使用板式換熱器的20天之內,UASB內溫度達不到30℃,效果較差,啟動負荷采用0.5kgCOD/m3.d,即每天只能保持進水8小時,水量3m3/h。更換湍流式換熱器后,水溫升至35~38℃,負荷采用0.8kgCOD/m3.d,進水一周有少量沼氣逸出,COD去除率達50%左右。持續此負荷一個月左右,自UASB罐底部1.5m處取污泥樣觀察,SV30只有5%,而UASB出水中卻有大量SS隨水流出。開始疑為是啟動階段的正常絮狀污泥洗出,污泥增長緩慢的原因,沒有特別在意。這中間,為了提高污泥的凝聚性能,曾往進水中加入過粉狀活性炭,但收效不大。隨著3個月后進水負荷提高至3.5kgCOD/m3. d,厭氧污泥仍是處于較多的洗出狀態,也未形成顆粒污泥的狀態,COD去除率在50~70%之間,達不到設計80%。在進水只有設計值的一半時尚且如此,就懷疑是外購的UASB設備三相分離器的設計是否合理問題。雖然經后續的生物接觸氧化處理后,出水可以達標排放;但考慮到厭氧效果,提出了在UASB后增設一座沉淀池的方法,使厭氧污泥沉淀后再回流至UASB,保證污泥濃度。經后面的運行表明,UASB內污泥量逐步增多,1.5m處SV30在25~32%之間,COD去除率在80%以上,鏡檢發現污泥開始顆粒化。在調試期間,曾發生兩次酸罐現象,原因為廠家更換中和劑,采用氫氧化鈉作為中和劑,指使罐內廢水不具備緩沖能力,稍微調整不好進水pH值就危險,幸好發現及時,避免了更大損失。


  厭氧控制指標為:堿度(以CaCO3計)2000~3000mg/l;VFA<400mg/l;pH值為6.8~7.5。


  此工程規模較小,產生的沼氣較少,并且廠內無鍋爐,經水封后高空排放。若有鍋爐,可將沼氣收集,經水封、阻火罐后通入鍋爐燃燒,可節約部分燃煤。


 ?。?)其它原因分析


  因水果保鮮藥水中應用了焦亞硫酸鈉(Na2S2O7),在酸性條件下,為SO2;藥水中Ca2+的濃度4000~5000mg/l,SO2濃度為4000mg/l,pH:3.5~4.0,水量:4.0噸。調試時水果脫水廢水只有150m3/d,藥水混入后,Ca2+的濃度130mg/l,SO2濃度為104mg/l。但在實際調試過程中,因廢水量常達不到150m3/d,所以進水Ca2+的濃度250mg/l左右,SO2濃度為200mg/l左右。SO2對厭氧微生物有明顯的抑制作用,控制不利時,就抑制了厭氧過程,使調試進程減慢。


  2、好氧調試


  UASB出水自流進入生物接觸氧化池,隨著UASB調試的開始,好氧調試也一起進行。將鼓風機調整為自控狀態,控制池內溶解氧為2~4mg/l,因該廢水可生化性很好且有機物濃度較高,所以勿需投菌,對此廢水采取直接曝氣的方式培養污泥。雖氣溫不高,但厭氧出水溫度較高,故污泥培養比較有利。兩個月的時間,好氧生物膜就生長良好。在UASB達不到去除效率的情況下,可以保證出水達標排放。


  3、污染物去除效率分析詳見表3。


表3   污染物去除效率分析表

序號

項目

CODcr

(mg/l)

BOD5

(mg/l)

1

原水

7000~12000

4080~6960

2

UASB出水

1400~1800

612~696

3

二沉池出水

140~220

25~28

4

混凝沉淀池出水

84~132

25~28

5

標準值

≤150

≤30

 

  五、結語


  1、水果脫水廢水pH值呈酸性,并易發生酸化現象,中和堿最好用Na2CO3,可形成緩沖溶液,抗沖擊負荷能力強,有利于保護UASB系統,可有效避免酸罐現象。


  2、UASB調試啟動階段,應控制進水CODcr值小于5000mg/l, SO2含量小于100mg/l,否則會抑制甲烷菌的生長。隨著厭氧污泥量的增長及厭氧污泥的逐步顆粒化,工程實踐證實,當廢水中SO2含量為200mg/l也不會對產甲烷菌發生抑制作用。


  3、該工藝處理此類廢水具有污泥產量少,處理效率高,運行費用低,占地面積小等優點。


  注:VLR指容積負荷(Volume Loading Rate)

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