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脈沖噴吹型煤磨防爆袋收塵器的研制與應用

發布時間:2010年7月13日 來源:中國環保技術

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  (3)噴吹壓力的確定和噴吹管的研究


  為使高壓空氣能有控制地進入每條濾袋清灰,我們采取以高壓空氣包為主干,通過若干個支氣管到各排濾袋的布置方式。每個噴吹管上安裝一只脈沖閥控制進入噴吹管的高壓空氣,每只脈沖閥控制一排濾袋的清灰。


   當濾袋的長度及每排濾袋的數量確定后,噴嘴的孔徑是一個非常重要的參數。通過試驗,也證實噴吹孔直徑的大小是影響噴吹力大小的關鍵,以6~8mm左右為宜,園型孔優于其它形狀的孔,且隨著噴吹孔距脈沖閥的遠近大小不等。脈沖閥的大小決定著每根噴吹管開孔的個數,要使一根噴吹管較多的濾袋,必須采用較大的脈沖閥。根據確定的收塵器處理風量,通過技術經濟比較后,我們采用G11/2"脈沖閥,每閥噴吹12條濾袋。對于處理風量小于40000m3/h的收塵器,在保證清灰效果的前提下,將清灰壓力選定為0.3~0.5MPa.


  (4)采用文丘里管技術產生二次誘導風,提高清灰動能。


  實驗證明,采用與不采用文丘里管誘導技術,清灰效果差別很大。采用文丘里管清灰更徹底、濾袋更干凈;不采用文丘里管濾袋上尚有殘灰吸附在上面,尤其是濾袋的下部。


  脈沖閥動作時產生的聲波還可以使濾袋產生微振動,起到輔助清灰作用。


  脈沖清灰使用微機自動裝置控制,根據粉塵濃度隨意調整清灰周期和脈噴時間,使收塵器保持在一定的阻力范圍內運行,又盡可能地降低壓縮空氣消耗量,并且減少收塵器內部外界新鮮空氣的帶入量,降低了收塵器的燃爆危險性。


  4. 收塵器箱體結構的研究


  脈噴式防爆袋收塵器的機械結構是否合理,不僅直接影響收塵效果,而且還影響設備的維護、安裝以及制造工藝。


  (1) 箱體結構設計


  脈沖噴吹型煤磨防爆袋收塵器的箱體一般為矩形結構,它與一般袋式收塵器的不同之處,主要是固定濾袋的多孔板在箱體的上半部,且收塵處于負壓運行狀態,在濾袋內裝設防止濾袋被負壓吸癟袋籠。


  收塵器箱體承受壓力 F = S×P

  式中 F—壓力KN

  S—面積m2

  P—單位面積承受壓力Pa


  根據設備承受壓力大小,確定箱體鋼板厚度及加強筋的布置形式和密度。設備承受壓力分為負壓和防爆變形壓力,負壓根據使用工藝確定,一般小于7500Pa,防爆變形壓力取極限****壓力12000Pa.


  為了安裝及更換濾袋方便,濾袋的形狀設計成單筒圓形。要把濾袋安裝在箱體內,首先要在箱體內設置一塊多孔花板,即根據濾袋直徑的大小在一塊鋼板上開數個大小相同的孔。孔中心距也很講究,過小,造成收塵器內部氣體嵌速度過高,易造成設備阻力大,不可避免濾袋之間的相互摩擦;過大,使設備體積增大,造成浪費。多孔花板的結構是確定收塵設備尺寸的關鍵。


  另外,多孔花板既要承受系統負壓,又要承受濾袋及袋籠的重量,稍有變形可能影響袋口處的密封效果,設計時對多孔花板已做了加強處理。


  (2) 灰斗的設計


   為了防止煤粉內部構件上積灰,所有梁、分離板等均設置防塵板,而防塵板的角度均為70度以上,灰斗的溜角大于70度,同時為防止兩斗壁間夾角(谷角)太小而積灰,兩相鄰側板焊上溜料板,加大谷角,消除煤粉的沉積。在所有平臺、死角處加焊坡板,如下圖所示。


  另外考慮到由于操作不正常和含塵氣體濕度大時出現灰斗結露堵塞,在對收塵器殼體保溫的同時也要對收塵器灰斗進行保溫。對高寒地區收塵器灰斗下部設計成雙層,并可在兩層之間加設電加熱裝置。


  5. 控制系統的研制


  脈沖噴吹型煤磨防爆袋收塵器控制系統是用于收塵器的噴吹清灰系統的自動控制以及系統參數檢測報警。收塵器濾袋的定時噴吹清灰是由定時控制器對電磁脈沖閥定時順序控制來實現的,定時清灰可確保收塵器的阻力在較低的范圍內。為了防止收塵器的內部產生煤粉的自燃和****,通過智能數控儀測量出收塵器入口、出口、灰斗的溫度,超溫時即可產生報警信號,又可輸出控制信號給相應的執行機構,從而保證了收塵器的安全運行。


  6. 濾袋設計


  根據確定的清灰方式和箱體結構,采用外濾式圓形濾袋。濾袋的長度決定收塵器箱體的高度,考慮到運輸因素,將濾袋長度確定為2750mm,實驗證明濾袋的長徑比20時比較經濟,因此我們將濾袋的規格確定為Ф130x2750mm,在袋收塵器內部,由于煤粉隨空氣流動,粉塵與濾布的沖擊摩擦等都能產生靜電。靜電的積累會產生火花從而引起燃燒和****,我們采用BWF抗靜電濾料,同時對收塵器殼體進行接地,確保接地電阻小于4Ω,消除靜電效應。


  四、實際應用


  重慶南桐礦務局特種水泥廠1999年8月26日投運一臺MMC70-5脈沖噴吹型煤磨防爆袋收塵器,處量風量為18000~22000 m3/h,入口濃度為55.40g/m3,收塵效率為99.99%,粉塵排放濃度為26.40 mg/Nm3,優于國家排放標準,投運后半年多即收回了投資,其經濟效益十分顯著。

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