PL單機布袋除塵器集風機、過濾器及電控裝置于一體,電路圖隨設備發給用戶。接通電源后,箱體內主電機帶動風機高速運轉,使箱體內部產生強烈負壓。含塵空氣從塵源經吸塵罩、管道進風口進入箱體,因氣流突然擴張,流速驟然降低,大粒徑粉塵在其自重的作用下從含塵空氣中分離沉降落入盛塵抽屜中。其余塵粒由于濾袋的篩濾、碰撞、鉤掛、靜電等作用,被滯留于濾袋內壁,凈化后的空氣由風口經出風口排出。當滯留在濾袋內壁的塵粒不斷增加時,除塵器的阻力也相應增大,吸塵罩口吸力逐漸降低,為保證除塵器的效果,應視情況定期進行振蕩清灰。清灰振蕩機構由小型電機、減速器、復位彈簧和驅動凸輪等組成。工作時,驅動凸輪將濾袋定位架下壓約30mm,使濾袋呈松馳狀態,當凸輪轉過極限點時,復位彈簧的作用力使定位架瞬間上升,將濾袋繃緊,抖落粉塵并落入盛灰抽屜中,完成了除塵回收的任務。振蕩清灰可實現手動和全自動兩種操作模式。
PL單機布袋除塵器安裝調試及使用維修
安裝前,仔細檢查設備箱體、外接電源線及插頭看是否有(因途中運輸)受損情況,有損壞應及時修復;打開檢修門,查看除塵布袋是否有脫落、受潮現象,如有濾袋脫落,則應安裝牢固;如有除塵濾袋受潮現象,則可啟動風機空運轉,予以抽干。按用戶提前設計的位置擺放。外接380V三相交流電源。將PL單機袋式除塵器門、蓋、抽屜關嚴,運轉時不得隨意開啟。按下啟動按鍵,機內風機即可運轉,如發現吸風量較小,則風機為反轉,調整電源接線即可。按下停止鍵,風機即停止工作,隨即自行振蕩清灰機構工作10~15s,整機停止。調試振蕩清灰機構手動和全自動兩種操作模式的運轉情況。一般情況下,全自動定時振蕩清灰,適用于連續工作,操作人員不便進出的場所。根據設備情況、塵源情況,合理配制吸塵管道及吸塵罩,與軟管、單機相連,在不影響操作的前提下,盡量使罩口靠近塵源。
PL單機布袋除塵器特別適用于粉塵產生數量相對較少、比重大、微塵粒徑大于.25μm的場合,如各種砂輪機、鋼鐵磨(拋)光機、鑄件加工機床、石墨滑石切割機、塑料工業的空氣凈化以及其他類似工藝的粉塵回收,是一種高效凈化除塵設備,對于捕集細小而干燥的非纖維性粉塵,效果顯著。
PL單機布袋除塵器具有靈活性、方便性、實用性必將深受眾多用戶的喜愛,特別是對于分散的設備、不同時運行的設備的粉塵回收,與系統除塵相比,不但簡化了設計,而且為用戶大大節約了投資費用、運轉費用以及能源消耗費用。
PL單機布袋除塵器還具有噪音低、耗電小、外型美觀、使用靈活、清灰簡便、占地面積小、適用范圍廣、除塵效率高等特點。用戶只需配制相應的吸塵管道及塵源吸塵罩,插上電源即可使用。
PL單機布袋除塵器使用維修
合理配備吸塵管道及吸塵罩,管道連接處必須保證嚴密不漏氣,并整機調試正常運轉后,方可投入使用。通常情況下,應先打開除塵器開關,再開啟加工機床開關;工作結束時,先關掉加工機床開關,1~3min后再關閉除塵器開關。
進風口位置,可以設置于除正面以外的其他三個側面,也可以在三個位置互換。
視使用情況(粉塵濃度、性質、工作時間等)定期清灰。
運轉中發現出風口有冒灰現象,原因有:
①濾袋破漏,應修補或更換;
②緊箍脫出,重新裝緊;
③清灰過度,適當減少清灰次數,掌握恰當的清灰間隔時間;
④粉塵粒度過小,更換密度高的濾料。
粉塵自塵源控制罩口處逸出。原因有:
①風量估計不正確,設備選型太小,改型;
②風機反轉,換相;
③風管泄漏嚴重,堵漏;
④罩口設計不正確或離塵源太遠,改造或更換使之盡量靠近塵源。
濾袋燒毀,是粉塵氣中混入火星,可在罩口處安裝銅絲網熄火。
通過在鍋爐膜式水冷壁自動焊接生產線上(與管子磨光機)的配套使用證明,該機設計參數選擇合理,性能優良,使用安全可靠,達到了設計要求??筛鶕脩粢蟾闹七^濾器形狀、面積、材質等,以適應不同粉塵種類的客觀要求,滿足市場需求。可以不設盛灰抽屜。