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新型干法水泥生產線中控操作優化措施

發布時間:2016/5/25 來源:四川水泥

中控操作是新型干法水泥生產線的心臟,中控操作直接關系到水泥生產的各項經濟指標的好壞。本文介紹了新型干法水泥生產線中控操作優化措施,通過這些措施達到節能降耗的目的....
中控操作是新型干法水泥生產線的心臟,中控操作直接關系到水泥生產的各項經濟指標的好壞。本文介紹了新型干法水泥生產線中控操作優化措施,通過這些措施達到節能降耗的目的。

中控操作是新型干法水泥生產線的心臟,中控操作直接關系到水泥生產的各項經濟指標的好壞。水泥生產必須在安全環保的前提下達到優質、高產、低消耗的目的。長期安全正常運行即高運轉率是水泥生產的基礎。要做到這一點,中控必須精細化操作,避免或盡量減少各種工藝事故的發生。

優秀的操作員需要具備豐富的理論知識和經驗積累,只有理論與實踐相結合,才能增強操作主動性和預見性,提高駕馭生產線的能力。試生產期間,尤其在投料聯階段,由于操作水平有限,經常會產生系統塌料、預熱器堵的情況。通過不斷的摸索調整,從以下幾方面采取措施,基本上做到一次性投料成功并保持較高的運轉率。

1、穩定生料流量,減小波動。因原有的生料流量計采用電液傳動,靈敏度較低,投料設定100t/h,往往會竄到160t/h,甚至更高,很容易造成系統塌料及預熱器堵,后改成氣動流量,這種情況完全杜絕。另外控制生料小倉的料位在合適的范圍,也能減小入窯生料的波動。

2、控制生料及煤粉的細度。一開始因立磨及煤磨臺產低,為保證生料及煤粉的供應,細度控制較粗。結果,熟料f-CaO難控,煤粉多加,燃燒不完全,經常有預熱器堵及存料的情況發生,難以維持安全正常的連續運轉。后通過控制煤粉細度在10%以下,生料細度0.08mm方孔篩18%以下,情況逐漸穩定好轉。

3、在投料初期以及正常運行過程中,片面追求C1出口風溫,不切實際地通過降風壓加產來達到不超300℃的風溫。結果往往事與愿違,造成了工況的大幅波動并難以為繼。后改變中窯操作思路,在穩定工況的前提下調整參數在合理的溫度范圍內,C1出口風溫正常生產時控制在320-350℃,系統運行正常,產質量及各項經濟指標均得到較大提高。標煤耗也由單純追求C1出口風溫時的120kg標煤/t熟料以上降至現在的110標煤/t熟料以下。

4、關注原料、煤磨操作參數變化,判斷生料成分和煤粉質量可能出現的變化。若入磨廢氣溫度控制較低,說明石灰石較好,含土量少,配料上要提高粘土質原料的配比,反之說明石灰石較差,含土量大,配料上要提高石灰石配比。另外,不同品質原煤入磨后磨機工況和操作參數也會發生不同變化。因此,操作員要通過關注原料、煤磨操作,提高原燃材料變化的預見性,掌握操作主動性,進一步優化操作參數與經濟指標。

5、重視升溫中的預投料。新建生產線或生產線計劃大修后,升溫時問較長,在尾溫達到700℃左右時,要進行一次預投料。以SOOOt/d生產線為例,設定喂料量20-30t/h,連續喂料10-20min,用來檢查喂料設備是否正常,預熱器系統是否暢通,同時,對預熱器管道進行一次較好“清洗”,將附積的未燃盡煤粉“清洗”入窯,消除今后操作中的安全隱患。

6、加強耐火材料的砌筑。過去為節約成本,采用人工砌筑,效率低,且對磚的損傷較大,多次發生掉磚的事故。后改用砌磚機,無論效率還是砌筑質量都大大提高,基本杜絕因砌筑質量影響生產的情況發生。

7、通過窯胴體溫度的變化,適時掌握窯皮的情況,及時調整風、煤、料合理匹配,有針對性調整煤管的相對位置,通過風壓調整內外風的比例,穩定窯況使窯皮得到較好的維護,保證了窯系統的長期安全正常運轉。

8、在中控操作中按照新型干法窯的特點,在保證預熱器少結皮,料子不發粘的前提下,盡量提高分解爐出口風溫,提高入窯物料的分解率,使窯能達到薄料快燒的目的。

9、窯內“結蛋”操作。在回轉窯操作中,若風、煤調配不當,窯內通風不良,會造成煤粉燃燒不完全,到窯后去燒,窯尾溫度過高,窯后物料出現不均勻的局部熔融,形成結蛋的核心,而后在窯內形成大蛋。窯內結大蛋時,首先表現為窯電流的不規則波動,電流曲線波幅明顯增加且有上升趨勢。其次,直徑較大的“蛋”會嚴重影響到窯內通風,表現為窯尾負壓升高,火焰變短,嚴重時有回逼現象。最后,由于窯內有效通風量減少,窯頭煤粉會出現不完全燃燒,大蛋進入燒成帶后,NOX濃度大幅度下降,窯頭變渾濁。根據以上因素判斷出窯內結大蛋時,可根據實際情況適當加快高溫風機轉速,加強窯內通風,減少窯頭煤量,保證煤粉完全燃燒,避免CO出現,同時適當減產,提高窯速,盡快將蛋滾出窯內,防比其在窯內停留更長時問,結成更大的蛋。總之,調整要適當,確保窯系統熱工制度的穩定,在大蛋滾出之前,應保持蓖冷機前端一定的料層厚度,使大蛋在滾入蓖冷機時有一定緩沖,防止砸壞蓖板。

試生產初期,因立磨臺產低,經常只有160t/h造成生料供應緊張,窯臺產低,限制了窯系統的發揮。后采取措施,使立磨臺產穩定在190t/h以上,不僅滿足了窯的生料供應,還能有一定的避峰時間。

1、降低石灰石、頁巖的破碎粒度,由原來的80mm降至50mm以下;

2、通過循環風機的調整及擴容,增加了率統風量,為中控的操作調整增加了必要的手段,循環風機的控制電流由原來不到110A到現在的135A左右;

3、通過磨機磨輥與磨盤的匹配,落料點的調整,最大限度的提高碾磨效率,為中控操作如加壓等創造了良好的條件。

新型干法水泥生產是一項系統工程,單純從一點調整,往往收效甚微,必須全面入手,采取多種手段,才能達到事半功倍的效果。

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